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型煤质量稳定攻关小结

[日期:2012-12-14] 来源:《中氮肥》  作者:黄丽蓉 [字体: ]

(三明化工有限责任公司,福建 三明365000

 

[中图分类号] TQ 546.1[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201206-0015-03

 

我公司1 000 t/d型煤生产线2007年底建成投产,投产以来,多次出现型煤质量不稳定问题(冷、热压强度波动较大,热稳定性差),较为严重的有20071112月(60%负荷)、200835月(满负荷)、200924月。每次型煤质量波动均造成型煤回粉多、造气炉底部阻力大、偏流、带出物多及炉内结块等炉况恶化的问题,导致单炉产能下降和消耗上升,且高压机加减量频繁(月开、停机高达100多次),损失较大。期间也对型煤装置进行了整改完善,但效果不佳。为此,公司于20098月成立了以技术副总为组长的攻关组,分2步进行攻关:第1步是20098月—20101月,主要解决型煤外在质量(冷压合格率)问题;第2步是201035月,主要解决型煤内在质量(热稳定性和灰熔点)问题。经2个阶段攻关后,效果明显,型煤质量显著提高。现将攻关过程作一小结,供同行参考。

1  原来的状况

1.1  型煤质量指标及波动情况

型煤质量指标及波动情况如表1

从表1可以看出,型煤水分含量高,冷压强度合格率低,热稳定性差,返粉率高。

1.2  型煤生产工艺流程

我公司1 000 t/d型煤生产线是由原块煤输送线改造而来的,其流程为:粉煤→配料斗→皮带称→反击破→添加辅料二次配料→一道双搅(添加粘结剂)→笼破→二道搅拌→沤制→三道双搅→压球→烘干→成品入炉。该型煤生产线存在以下不合理之处:① 粉煤中约有5%的小粒煤可以回收单独入炉富氧制气,没有必要设置反击破;② 二道搅拌处未设置粘结剂的添加,主要在一道双搅处添加,经常造成笼破堵塞跳车;③ 三道双搅出来的沤粉中仍有团状物;④ 块煤未完全退出,块煤输送与型煤生产共用皮带,导致型煤生产不能连续稳定运行;⑤ 压球机电机因变频控制不匹配经常过流跳闸;⑥ 烘干塔引风量配置较大,每塔(共有2塔,A塔和B塔)配置29m3/h的引风机,造成低负荷时开停频繁,运行时扬尘大,污染环境。

2  型煤质量波动的原因分析

1)原煤水分含量高且波动大

我公司生产型煤用的粉煤种类较多,有68个煤种,来源于山西、贵州、河南及本省各矿点。为了防止扬尘,矿点加工或运输喷水,加上公司地处南方,雨水多,原煤的水分含量高且波动较大(6%16%),这给配煤后的粘结剂添加造成很大的麻烦,要保证添加剂的添加量,则沤粉水分超标无法成球且

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