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C307催化剂在炉气制甲醇装置中的应用

[日期:2013-02-07] 来源:《中氮肥》  作者:冯建民 卫瑾 [字体: ]

(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞041606

 

[中图分类号] TQ 223.12+1[文献标识码]B[文章编号]1004-9932201301-0021-02

 

1   

我公司200 kt/a甲醇装置工程概算总投资58 049万元,20068月开始建设,2008630日投料试车成功。该装置以经脱氨、洗苯后的焦炉煤气配水煤气为主要原料,采用改良ADA法脱硫、催化部分氧化法转化、低压合成、三塔精馏等生产工艺,主要工艺过程采用DCS控制。装置工艺流程如图1,合成工序流程如图2,合成催化剂使用南化研究院生产的C307催化剂。

2  C307催化剂性能

C307催化剂由南化研究院生产,其制备方法获得了“高活性母体的制备”和“载体制备”2项发明专利,广泛用于我国以煤、焦炉气、天然气等为原料的中低压甲醇装置。

C307催化剂主要由铜、锌、铝的氧化物组成。外观为具有金属光泽、端面为球面的黑色圆柱体,外形尺寸φ5 mm×(45) mm,堆密度1.31.4 kg/L,比表面积90110 m2/g

催化剂执行HG/T 41072009《甲醇合成催化剂》行业标准。在规定的检测条件下,C307催化剂的性能指标如下:初活性(甲醇时空产率)≥1.3 g/(mL·h),耐热后活性(甲醇时空产率)≥1.0 g/(mL·h),径向抗压碎力≥205 N/cm,还原后体积收缩率<5%(一般2%3%)。工业使用条件:温度190300 ℃(最佳205265 ℃),压力3.015.0 MPa,空速4 00020 000 h-1

3  甲醇合成反应器及催化剂装填

甲醇合成反应器采用成都通用公司专利设备“螺旋管-直管复合串联水冷式甲醇合成塔”。该塔分为上、下2段,上段为直管管壳外冷式,反应气体由上向下流经管内进行反应,反应热由管间沸腾水带出塔外副产蒸汽;下段为盘管管壳水冷式,反应气体由上向下流经管间床层进行反应,沸腾水由循环热水泵加压自下向上流经管内副产蒸汽。合成压力为6.1 MPa,反应器体积57 m3。其中上塔体积32 m3,换热面积4 115 m2;下塔体积25 m3,换热面积596 m2

2008420开始装填催化剂,共装C307型催化剂88.2 t60 m3)。上塔管板上装300 mm高催化剂(48 t);下塔管板上装150 mm高催化剂(40.2 t)。

4  催化剂的升温还原

催化剂装填完成后由于循环压缩机出现故障,直至6月恢复正常后才开始升温还原。

623,系统气密试验合格,开始用99.9%的氮气置换合成两系统。2410:00,两塔出口取样分析氧含量<0.2%,置换结束。按照升温还原方案,用合成开工喷嘴加入蒸汽,合成反应器升温。263:00,升温结束,升温阶段共出物理水2 577 kg(因配氢阀门有泄漏,因此含有一部分化学水)。升温结束后,将转化气切入合成系统,对催化剂进行还原。配入转化气组分:CO 9.2%CO2 13.6%CH4 0.1%H2 75.3%N2 1.7%63014:00,塔出口温度升至221 ℃,此时合成塔进、出口H2浓度基本持平,催化剂还原结束,还原阶段共出化学水13 320 kg。升温还原进度情况见表1

本炉催化剂实际还原时间比理论还原时间有所延长,原因是:① 配氢时转化气中硫超标,等合格后才配入合成系统;② 282300空分出现故障,循环压缩机跳车,转化因故障停车,29日下午200重新加入转化气还原。

催化剂还原结束后,单独用转化气开始低负荷生产,合成塔出口温度控制在225 ℃,下塔热点231 ℃,入口压力维持4.7 MPa,精甲醇产量570 t/dCO单程转化率约50%

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