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多喷嘴对置式气化炉试烧高硫石油焦总结

[日期:2022-10-14] 来源:《中氮肥》2022年第5期  作者: [字体: ]

王志敏,侯茂林,贾博,李露,张超,郭占荣

(浙江石油化工有限公司,浙江 岱山316000

[摘  要]浙江石油化工有限公司多喷嘴对置式气化炉(6台气化炉,四开两备,设计操作压力6.5 MPa)于2020年开始掺烧其延迟焦化装置副产的石油焦(高硫石油焦处置困难、污染严重),其后一直在探索高比例掺烧或全烧石油焦的工作,并于2021729日—830日开展了1#气化炉全烧石油焦的试验。简介石油焦浆的制备与输送,详细介绍浙江石化石油焦浆气化的试验情况,包括粗合成气组分及气量、炉渣渣型及渣量、炉砖运行状况、黑水处理系统运行情况等,并对神华煤与石油焦气化的有效气及氢气生产成本进行了简要的对比分析。生产试验表明:多喷嘴对置式气化炉原料采用全石油焦(石油焦浆)是完全可行的,可实现高硫石油焦的高效、合理、环保利用;全石油焦气化时,气化炉操作温度提高,产气量较全煤工况高,有效气成分略有增加;但全石油焦气化在提高碳转化率、灰水系统防结垢及粗合成气脱硫等方面需进一步进行探索与优化改进。

[关键词]高硫石油焦;多喷嘴对置式气化炉;石油焦浆制备;石油焦浆气化;粗合成气组分;碳转化率;灰水水质;生产成本

[中图分类号]TQ546   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202205-0008-03

 

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随着我国延迟焦化装置的增多,石油焦产量呈逐年增长的态势,2020110月全国石油焦产量为24 132 kt,除部分优质石油焦用作工业原料外,大部分石油焦用于燃烧发电;而高硫石油焦则面临着处置困难、污染严重的问题,且其产量也逐年增长,高硫石油焦的合理、高效处置成为业内的难题,其高效清洁利用成为一个亟需解决的问题。随着水煤浆气化工艺在我国的快速发展与应用,采用石油焦、水和添加剂制成的石油焦浆,作为一种新型清洁高效的液体燃料或气化原料,既可缓解我国的石油需求压力,又为石油焦的清洁高效利用开辟了新途径1,受到了广泛的关注。

浙江石油化工有限公司(简称浙江石化)及宁波中金石化有限公司(简称中金石化)近年来尝试在多喷嘴对置式气化炉中掺烧石油焦:中金石化气化炉设计操作压力为1.5 MPa(所产水煤气经热回收与脱硫后并入0.6 MPa燃料气管网),单炉投煤量850 t/d2台气化炉一开一备,自2015年开始掺烧石油焦2;浙江石化气化炉设计操作压力为6.5 MPa,单炉投煤量2 500 t/d6台气化炉四开两备,自2020年开始掺烧石油焦,初期石油焦最高掺烧比例为45%,之后为提高石油焦的处理能力及减少原料煤用量,浙江石化在纯石油焦气化方面积极探索,尝试以纯石油焦浆与氧气为原料在高温高压下进行气化反应,制得以COH2为主的粗合成气供下游系统使用,单台气化炉可处置浙江石化延迟焦化装置副产的高硫石油焦860 kt/a,可有效降低企业煤炭消耗。

1  石油焦浆的制备与输送

浙江石化延迟焦化装置副产高硫石油焦及原料煤典型分析数据见表1。可以看出,石油焦中碳含量较原料煤中碳含量高,石油焦的硫含量及灰熔点均较高。

石油焦浆以石油焦、添加剂、水及灰渣(即渣水制浆)在磨机中充分混合、研磨而制得,制浆用水主要来自澄清槽的细渣水,细渣水的加入,可提高气化炉碳转化率及石油焦的反应活性,并增加石油焦浆的灰分,使炉砖挂渣形成保护层3-5。浙江石化以石油焦、添加剂(添加比例0.2%)、水及灰渣制得的石油焦浆,与水煤浆的典型浓度及粒度分布数据对比见表2。可以看出,石油焦成浆性较好,具有流动性好、稳定性好、pH适宜的特点,总体上其浓度及粘度均优于原纯原料煤制得的水煤浆。

2  石油焦浆气化情况

浙江石化以纯氧和石油焦浆为原料,采用气流床反应器(多喷嘴对置式气化炉),在1 3501 450 ℃、压力6.5 MPa条件下进行部分氧化反应,生成以COH2为有效成分的粗合成气,用于下游系统生产化工产品。石油焦试烧前,1#气化炉以全煤工况运行,2021729日开始试烧石油焦后,原料煤仓上煤改为石油焦,通过磨机制得合格的石油焦浆后进入大煤浆槽,与大煤浆槽内50%液位的煤浆混合、置换,经12 h后气化原料置换为100%石油焦浆,1#气化炉全烧石油焦试验持续至2021830日完成。

2.1  粗合成气组分及气量

浙江石化气化装置全石油焦工况与全煤工况下粗合成气组分及气量典型数据对比见表3。可以看出,气化装置以石油焦浆为原料时,适当提高气化温度,粗合成气产量增加明显,表明石油焦的反应活性较煤差,需要更高的反应温度及停留时间,可考虑将(原始设计的)全煤工况气化炉进行适当改造以延长气化反应时间;石油焦中碳含量较高、灰分低,故石油焦浆工况所产有效气中CO含量较全煤工况高0.5%左右,但石油焦中硫含量高,致石油焦浆工况所产粗合成气中H2S含量增至全煤工况的17倍左右,也就意味着石油焦气化较煤气化而言对其下游低温甲醇洗系统及克劳斯硫回收系统的要求更高,需增设预脱硫塔对H2S进行初脱。

2.2  渣型、渣量及灰渣成分

浙江石化气化装置的实际运行情况表明,相较于全煤工况,全石油焦工况时粗渣量减少约45 t/d、细渣量增加约500 t/d;全煤工况时渣的残炭率低于20%,而全石油焦工况时残炭较高,主要原因为石油焦相较于煤的气化活性低、挥发分低、气化炉内停留时间过短(反应不完全),导致其碳转化率偏低。全石油焦工况时气化炉细渣与粗渣的典型检测分析数据见表4

2.3  炉砖

更多内容详见《中氮肥》2022年第5

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