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烟气氨法脱硫系统二级循环泵叶轮与进/出口阀腐蚀及应对

[日期:2025-04-15] 来源:《中氮肥》2025年第2期  作者: [字体: ]

杨悦敬,杨杰,吴涛,侯锟晓

(河南心连心化学工业集团股份有限公司,河南 新乡453700

 

 [摘  要]河南心连心化学工业集团股份有限公司3#烟气氨法脱硫系统(采用塔囱一体化设计,脱硫塔自下而上分为浓缩段、吸收段、净化段、除雾段)于20207月开车,总体运行情况较好。20245月,3#烟气氨法脱硫系统出现二级循环泵A电流由210 A降至110 A、浓缩段浆液温度由66 ℃升至95 ℃等异常状况,系统停车检查发现,二级循环泵叶轮及进/出口阀出现严重腐蚀,而一级循环泵相关阀门(材质相同)完好;通过与一级循环液进行对比分析,认为是二级循环液SO42-Cl-浓度高及二级循环液pH低所致。为此,提出一系列应对与预防措施,以及烟气氨法脱硫系统选材和运行维护等方面的建议,以利减轻循环液对设备的腐蚀及冲刷破坏,保障烟气氨法脱硫系统的安全、稳定、优质运行。

[关键词]烟气氨法脱硫系统;脱硫塔浓缩段;二级循环泵;叶轮腐蚀;进/出口阀腐蚀;原因分析;应对措施;预防措施

[中图分类号]X701.3   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202502-0077-04

 

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燃煤锅炉排放的烟气中含有SO2、氮氧化物及粉尘等污染物,需脱硫、脱硝及除尘达标后方可排放。为脱除烟气中的SO2,目前一般采用湿法、干法、半干法脱硫技术,其中,湿法脱硫过程为气液反应,具有反应速度快、脱硫效率高、脱硫剂易得等优点而得到广泛应用。湿法脱硫包括石灰石—石膏法及氨法,氮肥企业由于生产过程中会副产浓度15%20%的氨水,一般采用湿式氨法脱硫工艺,在资源综合利用的同时脱除锅炉烟气中的SO2

河南心连心化学工业集团股份有限公司(简称河南心连心)现有3台产汽量165 t/h的循环流化床锅炉、2台产汽量220 t/h的煤粉锅炉,正常生产中2台煤粉锅炉、1台循环流化床锅炉运行,其余2台循环流化床锅炉备用,并配套脱硫、脱硝、除尘设施;锅炉烟气脱硫系统有4套,1#2#烟气脱硫系统为3台循环流化床锅炉共用,3#4#烟气脱硫系统分别对应4#5#煤粉锅炉,这4套烟气脱硫系统均采用湿式氨法脱硫工艺,利用企业副产的浓度15%20%的氨水与烟气中的SO2反应控制脱硫塔出口尾气SO2含量在35 mg/m3以下,实现烟气达标排放,同时副产硫酸铵产品。20245月,3#烟气脱硫系统出现了二级循环泵叶轮及进/出口阀腐蚀等问题,经分析与探讨,采取相应的处理及预防措施后,效果明显。以下对有关情况作一介绍。

1  3#烟气脱硫系统工艺流程简介

河南心连心3#烟气脱硫系统采用塔囱一体化设计,4#煤粉锅炉烟气从脱硫塔底部进入,脱硫塔自下而上分为4段,依次为浓缩段、吸收段、净化段、除雾段——浓缩段利用二级循环液对烟气进行喷淋降温,同时对浓缩段浆液进行蒸发结晶;吸收段为吸收SO2的主反应区,通过一级循环液喷淋吸收烟气中的SO2,生成亚硫酸铵、亚硫酸氢铵;净化段对反应后的烟气进行洗涤,去除烟气中夹带的硫铵及逃逸的氨;除雾段通过除雾器对烟气中携带的液滴进行去除,最后净烟气从脱硫塔顶部的烟囱排放。其中,二级循环单元由浓缩段、二级循环泵、二级循环液喷头组成,二级循环泵(A/B)正常运行时一开一备,泵进/出口均安装有阀门,用于设备故障时的隔离;正常生产中,二级循环泵抽取浓缩段底部的循环液,加压后经二级循环液喷头喷出在脱硫塔浓缩段与锅炉烟气逆向换热、反应后落入浓缩段底部,如此循环;浓缩段液位低时补入一部分一级循环液,浓缩段浆液固含量达15%20%左右时出料,用于生产硫酸铵。

2  运行问题

3#烟气脱硫系统于20207月开车,总体运行情况较好,截至20245月累计运行约1 200 d,期间停车检修约8次,其运行周期最长为390 d,本次问题出现前已连续运行约300 d20244月,在例行切换3#烟气脱硫系统二级循环泵过程中,发现运行泵A、备泵B出口阀关闭后,2台泵出口压力表均不归0,判断运行泵A、备泵B出口阀均出现内漏,由于运行泵无法隔离而未倒泵检查。

20245月,3#烟气脱硫系统二级循环泵A电流由210 A降至110 A,同时脱硫塔浓缩段浆液温度由66 ℃升至95 ℃,尝试倒二级循环泵B运行及二级循环泵AB同时运行,浓缩段浆液温度无下降趋势。由于脱硫塔筒体采用碳钢+内衬玻璃鳞片防腐,耐受温度在120 ℃以下,超温将导致脱硫塔内防腐失效而无法安全稳定运行。

3  停车检查情况

为稳定生产,避免造成环保影响,将3#烟气脱硫系统对应的4#煤粉锅炉停运,3#烟气脱硫系统停运进行检查/检修。停车后检查发现二级循环泵叶轮与进/出口阀均有不同程度的腐蚀、破损,具体情况如下。

1)二级循环泵A进口阀(阀体为碳钢全衬胶,碟板材质为2507,碟板中间为中空结构;二级循环泵A出口阀、二级循环泵B/出口阀、一级循环泵进/出口阀的材质、结构均与之相同)阀体相对完好,碟板腐蚀较为严重,碟板的一面的70%已完全腐蚀,另一面有点蚀。

2)二级循环泵A与二级循环泵B出口阀阀体均相对完好,碟板已完全腐蚀,阀门完全失效。

3)二级循环泵B进口阀2023年检修时发现其蝶板有轻微点蚀,蝶板更换为了WCB+F4材质,本次检查阀门外观完好,无腐蚀迹象。

4)二级循环泵A叶轮材质为2605N,叶轮从未更换过,本次拆检发现其叶轮已全部腐蚀,只剩转子,二级循环泵A已完全失效。

5)二级循环泵B叶轮材质为2605N,叶轮2023年曾更换过一次,本次拆检发现其叶轮存在一定腐蚀,但整体情况好于二级循环泵A

6)一级循环泵进/出口阀蝶板外观完好,无明显腐蚀迹象。

4  原因分析

更多内容详见《中氮肥》2025年第2

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