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鲁南化肥厂合成氨净化系统离心泵改造

[日期:2011-06-15] 来源:陕西华山化工   作者:张新生 [字体: ]

兖矿鲁南化肥厂合成氨装置设计产能为6t/a,采用无烟煤固定层煤气炉造气、栲胶脱硫、热钾碱脱碳的工艺流程。经过多年扩产改造,系统产能已达到15ta合成氨。净化工序主要包括脱硫系统和脱碳系统。2001年,为配合系统扩产改造,在造气系统又增加了 1套常压脱硫装置,为适应系统产能不断提高的要求,先后对脱硫、脱碳装置的离心泵进行了多项技术改造,使净化机泵系统达到了长周期稳定运行的目标。原脱硫系统和脱碳系统存在以下的问题。

1. 脱硫系统的常压脱硫系统配有型号参数相同的2台贫液泵和2台富液泵,泵型号为12SH-6,电机型号为Y4001-4355 kW6000 V/42A。该类型泵为单级双吸式离心泵,供汲送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。 该泵经常出现:(1)循环量突然降低的情况,拆开大盖后检查发现叶轮内塞满从脱硫塔底来的填料。原因是富液泵抽吸脱硫塔出口富液时,脱硫塔内破碎的填料经常进入富液泵叶轮,造成重复检修,影响系统的长周期运行。(2)由于系统经常减量运行,循环量很低,造成泵内憋压,加大了对泵体及填料的冲刷。(3)脱硫塔的高度为32 m,塔内为常压。经测算,泵出口压力为0.5 MPa即可达到使用要求,而该泵扬程超过需要值,造成能量的浪费,也给联轴器和电机带来较大的负荷。

2. 脱碳系统的脱碳贫液泵有2台,原型号为8SHR-2.6200110月,为配合脱碳双塔再生改造,将原脱碳贫液泵更新为TC 200-125×2型,电机型号为JKl34-2440 kW2965 r/min。该泵于200111月安装完毕投入系统使用,至20022月开始先后出现高压侧轴承损坏及机封失控等多次故障。

3. 净化系统原涡轮泵的作用是回收脱碳系统剩余能量,降低脱碳系统电耗。由于该泵属淘汰产品,备品配件采购难、价格高,粗老笨重,转子长,找正困难,且采用刚性联轴器与钾碱泵连接,只能联动运行,操作难度较大。

鉴于上述问题,该厂对脱硫系统和脱碳系统先后作了改造。

1. 脱硫系统的贫富液泵进行了如下改造。

       (1) 更换锁紧螺纹。将泵轴填料套锁紧,螺母由M68型粗牙普通螺纹改为M68×2型细牙螺纹,原单个螺母改为双螺母,以提高锁紧力,防止螺母松动。

2) 增加副线。在泵出口到泵入口增加剐线,在系统负荷循环量较小时用副线阀调节循环量,避免泵在较小流量下运行,防止冲刷腐蚀及泵憋压将填料损坏。

       (3) 叶轮切割。脱硫塔高度32 m,经测算,泵的出口压力为0.5 MPa即可达到使用要求。由叶轮切割定律可知,对于同1台泵,当转速不变时,将叶轮外径稍加切割可以认为泵的效率几乎不变。据计算,将原叶轮直径由Φ540 mm改为Φ480 mm,泵的出口压力可达 0.8MPa,既能满足使用要求,又不超过叶轮外圆允许的最大切割量,且效率下降较小。同时,经测试,叶轮切割后泵运转电流可降低8 A左右,节电效益十分显著,每小时节电83 kW·h,每年可节约大量电能。

       (4) 入口弯头改为三通。2009年,将泵入口弯头拆除改为三通,在三通内加滤网,同时增加导淋,把破碎的填料等异物阻挡在三通内,以便于集中清理,避免叶轮流道内进入异物。

       (5) 更换填料。该泵使用芳纶密封填料,虽然密封效果基本可以,但对填料套的磨损较大,遂于2008年改用TC122型填料。该型填料最大优点是填料本身含油,对填料套的磨损极小,有自润滑性,不会造成发热。

2. 脱硫泵原为11备,由于2004年系统扩产改造,将原半脱塔改为变脱塔实行并联运行,2台泵全开,无备用泵,故每次设备检修均需减量运行,造成生产负荷波动。为此,增加了1台脱硫泵,泵型号为200D1-43Q=280 m3/hH=301 m1480 r/min。电机型号为YA450S2-4WF1355 kW6000 V41.3 A,同时对新脱硫泵进行了以下多项改造。

       (1) 基座。增加整体式铸铁基座,以方便安装找正,降低腐蚀速率,增加基座吸震效果。

       (2) 联轴器。在电机联轴器与泵联轴器之间增加短节,以保证在检修脱硫泵低压侧轴承时电机不移动,缩短检修时间,检修速度可提高2倍。

       (3) 材质。将原泵轴的材质由45#钢更改为3Cr13,叶轮、导叶、轴套材质由HT 200全部改为304,以降低腐蚀与磨损速率,延长使用周期。

       (4) 填料。鉴于常脱贫富液泵使用TC122型填料密封效果较好,净化系统的3台脱硫泵全部改用TC122型填料。

3. 脱碳贫液泵的改造:(1)密封采用机械密封,原密封体材质为碳化钨,脆性大,在有冲击的环境下容易脆裂的导致密封失控,且该机封未配置冲洗水,无冷却降温措施。改造中将机械密封材质改为硬质合金,并增加冲洗水装置,以防机封因冲击或高温产生脆裂而引起密封失控。(2)泵原叶轮材质为钛合金,其质量轻、强度高、价格高,但不耐冲刷腐蚀与气蚀,在拆卸叶轮中多次发现叶片因冲刷、气蚀产生穿孔现象,无法修复。为此,将叶轮材质更改为304,改变叶片结构,以降低气蚀发生的几率,同时,根据叶轮切割定律将叶轮外径由360 mm改为320 mm,效率基本不变。(3)泵在使用过程中曾发生过泵轴断裂事故,引起生产波动。其原因是泵轴在加工退刀槽时未进行圆弧过渡处理,引起该处应力集中,且泵轴未进行锻打,密度不均,引发断裂事故。重新对泵轴进行测绘,对有可能引起应力集中的部位重新设计,避免发生应力集中现象。同时,将泵轴材质更改为3Cr13,煅打后进行调质处理,以确保泵轴强度符合使用要求。

4. 20068月将净化系统原涡轮泵更新为W800-100型卧式涡轮机。该涡轮机配套XHL-30型离合器,当涡轮机转速高于电机转速时自动啮合,反之自动脱开,以实现脱碳钾碱泵与涡轮机单独运行与联动运行目的。同时,对新涡轮机的机械密封、叶轮、泵体材质、离合器等实施了改造。

通过以上对净化系统脱硫、脱碳配套机泵实施的多项改造,新脱硫泵于20065月安装调试后投入运行,效果极好。

1. 新脱硫泵运转稳定,密封良好,使用至今已3年,未进行大修,仅更换过轴承与填料,且更换低压侧轴承时2 h即可完成,大大缩短了检修时间,使净化机泵运行系统逐渐趋于稳定,维修费用大幅降低,系统连续、安全、稳定运行已创造了450 d的纪录。

2. 对涡轮泵和贫、富液泵的改造,降低了合成氨电耗在14 kW·h以上,为稳定生产、降低消耗创造了良好条件。

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