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溴化锂制冷机组内漏原因分析及处理

[日期:2012-12-14] 来源:《氮肥信息》  作者:李新辉 刘立军 杨章记 [字体: ]

中国平煤神马集团尼龙化工公司冷冻系统原设计有4台工艺用螺杆式冷冻机组,2台空调用螺杆式冷冻机组。随着公司生产能力的提高和制冷机组的发展,2003年增加了1台制冷量为1740 kWSXZ4174型溴化锂吸收式制冷机组,可分别用于工艺和空调系统;2007年将原有的3台工艺用螺杆式冷冻机组更换为2台制冷量为2908 kWRAW135F型溴化锂吸收式冷水机组。

2011519SXZ4174型溴化锂吸收式冷水机组维护保养完毕试运正常。620之后机组制冷效果逐步降低。625机组蒸发温度升高至9.8 ℃(正常应为7.0 ℃左右);机组冷冻水进出口温差减至1.5 ℃(正常应为3.0 ℃左右);机组蒸汽压力降低,流量增加;自抽装置压力不高,制冷效果差。分别对吸收器和冷凝器抽真空后,仍无明显效果。627清理凝水过滤器后溶液泵频繁起停,冷剂水浑浊,在进行溶液旁通时冷剂水量大;在吸收器表面下部有出汗现象,且出汗部位逐步上升;抽真空时真空泵处抽出溶液,对溶液取样分析,其浓度仅为40%左右(正常应该为50%)。根据这些现象,确定机组出现内漏,遂进行停机处理。

溴化锂机组出现内漏并导致溶液量增加的可能位置有高压发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、凝水换热器。于是关闭冷凝器、吸收器的循环水进出口阀,并排净内存循环水;关闭蒸发器的冷冻水进出口阀,并排净内存冷冻水。在排水过程中自抽装置压力无明显变化,高压发生器及凝水换热器中的冷凝水未排。咨询厂家技术人员,根据现场情况及处理中出现的现象及经验,怀疑凝水换热器内漏。

溴化锂机组在工作过程中,内部存在一定的负压,由于凝水换热器内漏,少量冷凝水通过漏点不断漏入溶液中,导致机组蒸汽压力降低。随着漏入溶液中的冷凝水量增加,溶液浓度不断降低,造成机组的制冷效果逐渐下降。当漏入冷凝水达到一定程度时,机组中溶液量太大,进而影响到溶液的循环量,导致高压发生器出现高液位,引起溶液泵频繁启停。当溶液浓度太低时,机组不再具有制冷作用。而由于当时还有其他制冷机组运行,机组进水温度较低(约12.5 ℃),机组溶液反而吸收冷水中的冷量,使吸收器内的温度降低;当温度低于周围环境温度时,空气中的水分就会在吸收器表面析出,形成出汗现象;当机组中溶液超过自抽装置吸气口,抽真空时溶液就会被真空泵抽出。

经过以上分析,我们采取了以下措施并收到了良好效果。

1)打开凝水换热器两端封头,对机组充氮气试漏,发现凝水换热器中有1根铜管泄漏,用铜栓堵塞两头后恢复。放出部分溶液后,启动机组,通过自吸泵从冷剂泵出口抽出冷剂水,并采用逐步加入放出溶液的方法现场浓缩溶液,当溶液浓缩至50%时结束。由于机组中溶液量不足,又对机组补充了部分溴化锂及铬酸锂溶液,机组恢复正常。

220123月机组又出现类似现象,检查发现凝水换热器封头挡板破裂,个别铜管出现轻微泄漏,经更换凝水换热器后,将溶液浓缩至合格,投运正常。

  

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