陕西兴化集团有限责任公司有2套8万t/a稀硝酸装置,建于20世纪70年代初。装置采用全中压氨氧化法生产工艺,氨的氧化是在氧化炉内进行,反应压力为0.45 MPa时,温度为850 ℃;氮氧化物的吸收是在吸收塔内进行,吸收压力为0.45 MPa,吸收用水为公司总管网的脱盐水。由于2套硝酸装置建设时间已久,工艺相对落后、能耗较高、N2O排放量高。为了实现节能减排,公司从2009年10月份起先后对这2套装置进行了N2O减排改造,取得了较好的效果。
1.氨氧化时,因催化剂和反应条件的不同,可以生成不同的产物。为了达到减排N2O的目的,公司采用在氨氧化炉内改造的技术,即在现有的氨氧化炉内安装二级催化剂网(包括支撑梁若干组、格栅1组、带角钢的丝网片1组、支撑环1组、锻件管若干、垫圈1个)和热屏蔽(专门设计的一种结构物,该结构物将安装到二级催化剂筐上,以平衡金属丝网上的气流和压降)。
2.硝酸装置的尾气反应器(氨选择性催化还原法)是减少硝酸装置尾气筒氮氧化物排放量的设备,是一种圆筒立式反应器(Φ2616 mm×8 mm×3376 mm),内装催化剂约2.66 m3。催化剂成分为:以AL2O3为载体,含有10% CuO-CrO非贵金属的催化剂(Φ3 mm的球状),反应温度在200~300 ℃范围内。此次N2O减排项目改造时,选用联合国批准的方法学AM0034,这对尾气筒的氮氧化物的排放量有更高、更严格的要求(原来的排放量达不到此要求),因此需要对硝酸装置的尾气反应器进行改造。大连物化研究所的核算数据表明,尾气反应催化剂装填量需增加到10 m3,催化剂层温升80 ℃,尾气反应器入口温度为180~260 ℃,使得尾气反应器最高出口温度约为340 ℃。为此,需要将原有尾气反应器直筒体(材料为0Cr18Ni10Ti,净重量为725 kg)增加1.4 m才能满足要求。于是,对尾气反应器进行加高设计,并根据现场的实际情况对相关管口进行改动,以满足生产要求。
3.新增氧化亚氮检测设备1套。为了量化改造效果,在仪表工程师站安装1整套氧化亚氮检测设备,并安排专门人员负责关键数据的适时记录,同时对新改造系统进行监控。
通过以上改造,Ⅰ期硝酸装置于
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