阅读内容

气化捞渣机故障原因及改进措施

[日期:2013-03-15] 来源:《氮肥信息》  作者:张建民 [字体: ]

       能凤凰(滕州)能源有限公司是新奥集团控股的子公司,拥有236t/a甲醇项目。气化系统有3台型号为CBL128/HХ2400的捞渣机,属于气化系统的关键性设备,由青岛奥力斯电力设备公司制造。该捞渣机主要参数为:捞渣量2.5~10 t/h,最大量为15 t/h;设计温度为100 ℃,操作温度53 ℃;操作压力为常压;倾斜段仰角35°;刮板有效尺寸为200 mm×200 mm,刮板运行速度02915 m/min,配套电机功率7.5 kW。捞渣机主要负责气化炉渣的冷却、过滤、暂时储存、分离、输送等,其主要工作流程为:沉积在气化炉洗涤冷却室底部的粗渣及其他固体颗粒,通过循环水流的循环作用,经锁斗安全阀、进口阀进入锁斗V1206,在常压状态下锁斗排放出的渣水至渣池前仓,大约排放5 h后,渣池溢流阀打开,较清的渣水溢流至渣池后仓,并由渣池泵P1203将渣水送往含渣水处理工序的真空闪蒸器,排入渣池的粗渣(固体6.6 t/h,渣水6.27 m3/h)在前仓由捞渣机M1201送入渣车,运出界区。

       捞渣机在运行过程中因链条带渣造成捞渣机棘轮节圆改变链条爬链,链条磨损严重,存在超负荷运行,链轮和棘轮使用寿命缩短,最终导致链条断链;刮板落料后,刮板上粘灰渣,运动中往后仓带渣严重;造成渣池泵磨损严重,机械密封经常泄漏,叶轮等过流部件磨损严重,导致渣池泵检修周期缩短,成本增加;刮板固定销原采用碳钢材质,磨损、腐蚀严重,造成刮板脱扣损坏设备;在非常恶劣环境下工作,造成链条受力不均匀,出现链条脱离导向轮,造成主、从动轮和导向轮轴承磨损,严重制约生产。

       对现场设备进行长时间摸索实践,提出以下改造措施:

     1.捞渣机链条机头、倾斜段加装3套冲洗装置,可以有效地保证刮板与渣的脱离,降低棘轮链条的磨损,提高刮板的刮渣效率,延长使用寿命约6个月;

       2.经过调查论证,将刮板固定销材质改为镍基合金,至少可提高1年运行周期;

       3.刮板采用灰水冲洗,约3 m3/h,黑水灰渣量可大大降低,提高渣池泵运行周期,渣量的降低可减少真空闪蒸罐、沉降槽给料泵、沉降槽、压滤机的灰渣处理量,降低灰水浊度,减少系统结垢;

       4.对停运设备(主要有链条、主动力、从动力轮、导向轮、链轮、棘轮、刮板和销子等)进行全方位检查,保证链条的平行度,调整机头主动轮,确保链条处于正常啮合位置。

       通过对捞渣机刮板、机头部链条的冲洗及销子的改进,有效降低了设备运行故障,提高了设备运行水平,保证了捞渣机及渣池泵的稳定运行,年节约费用约30万元。

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询