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气化炉烧嘴损坏原因分析及预防措施

[日期:2013-06-14] 来源:《氮肥信息》   作者:张建民 [字体: ]

新能凤凰(滕州)能源有限公司是新奥集团控股的子公司,236t/a甲醇大型煤化工项目以煤为原料,采用华东理工大学对置式多喷嘴水煤浆加压气化专利技术,现装置满负荷运行,生产较为稳定。该装置共有3台气化炉,每台气化炉有4台工艺烧嘴。现装置运行3年,在运行过程中存在一些问题,如烧嘴冷却水盘管颜色微红,有过火现象,金相组织发生了变化;抽烧嘴时,烧嘴通道内堵满灰渣,烧嘴难于抽出;烧嘴头部有龟裂现象且存在不同程度的烧失区域,颜色发黑、发亮,硬度较大;对烧嘴进行现场解体检查,烧嘴内部有堵塞物,内喷头、中喷头存在过烧痕迹,且烧嘴内喷头外表面磨损严重。针对上述情况原因分析如下。

1.由于气化系统一级滚筒筛和二级滚筒筛筛网存在破损,造成煤浆粒度增大,导致煤浆大颗粒堵塞烧嘴(嘴煤浆通道环形间隙最小值为9 mm),在运行过程中,堵塞颗粒获得向前的动能,加之高温使煤炭颗粒氧化疏松,颗粒粉化喷出,压差减小,从而形成循环性的压差波动,最终出现气化炉烧嘴压差波动。

2.结合烧嘴煤浆通道内发现的煤粒及装置运行分析,主要是因煤浆黏度低,加之煤浆通道有大颗粒积累后,煤浆通道减小,流速增加,故磨损速率增加;同时由于煤颗粒堵塞,造成烧嘴偏喷,最终导致烧嘴损坏。

3.烧嘴安装有些偏差。

针对上述原因分析,采取如下解决措施。

1.加强煤炭除铁器的管理,定期清理;磨煤岗位在煤浆制备时,应加强管理,提高煤浆品质,严格控制煤浆制备质量,定期检查滚筒筛筛网,保证完好,防止煤浆中出现粒径超标的粗颗粒。

2.加强工艺管理,有效地监控烧嘴周围炉温及烧嘴冷却水相关参数,并进行对比分析,及时掌握烧嘴是否偏喷。

3.严格控制烧嘴维修、检验质量,并对维修烧嘴进行雾化实验,确保雾化效果良好;做好烧嘴清洗、脱脂工作;安装烧嘴时控制安装质量,烧嘴法兰与设备法兰端面间隙应均匀,以间隙控制安装垂直度。

采取以上措施后,现装置100%负荷运行,各运行参数较为稳定,均符合工艺指标,延长了烧嘴的使用寿命,保证了单台气化炉运行90 d常态化,完全能够满足生产需要,为公司“安、稳、长、满、优”运行奠定了坚实的基础。

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