中国平煤神马集团尼龙化工公司H型离心式空压机是空分装置的大型转动设备,于1998年7月投入运行,压缩方式为四级压缩三级冷却,其作用是向空分系统提供气源。其中间冷却器属于翅片管式换热器,起着热交换的作用,即利用循环冷却水带走压缩空气中的热量,降低下一级进气温度,同时将空气的水分冷凝后排出,2007年5月曾因换热效果差进行过维护保养,之后一直运转正常。但2011年9月H型离心式空压机大修后启动时,尽管冷却水进、出阀已全开,二级进气温度却升至50 ℃左右(正常情况下为35 ℃左右),压缩空气进出一级中冷器温差较小,换热效果差,造成二级进气温度高,压缩机加工气量不足。2012年3月27日二级进气温度升至67 ℃,加工气量进一步减少,影响到空分装置的正常生产。
通过对冷却器抽芯检查,发现中间隔板已严重老化,并有破损现象,造成部分压缩空气出现短路,未经冷却直接出冷却器,导致二级进气温度升高。同时中冷器壳体内壁防腐层破坏,中冷器翅片间有大量锈蚀物,且有局部堵死现象,造成换热器换热面积减小,换热效果差,二级进气温度升高。
中冷器长期使用后,其壳体内壁防腐层破坏,在空气和水的作用下发生锈蚀,平时由于气流冲击,使出现的少量锈蚀物随时被带走。但在停机大修期间,因产生的锈蚀物较多,启动机组时锈蚀物随气流经过中冷器翅片间隙,由于间隙比较小,稍大点的锈蚀物就堵在了间隙内,从而影响换热器的换热效果。
离心式空压机在装置中属心脏设备,是保证流程运行的关键,对其运行的稳定性和连续性的要求很高,这就要求与之配套的中间冷却器必须具有稳定、良好的换热效果,为此采取以下处理措施:彻底清理散热片间及壳体内壁锈蚀物,对冷却器壳体内壁进行防腐处理后,当压力升至正常时,二级进气温度升至正常值35 ℃,设备运转正常;为防止二、三级冷却器出现类似问题,液进行了同样处理;平时应严格按要求对中冷器的疏水进行检查,确保疏水正常, 定期对压缩机中冷器进行抽芯检查,对其进行维护处理。