徐州陕鼓工业气体有限公司(以下简称徐州陕鼓)东南一期2万 m3/h空分制氧装置是为徐钢集团第二炼钢厂(以下简称徐钢)1280 m3高炉和150 t转炉配套供给氧气、氮气、氩气的独立生产装置,可为徐钢提供氧气2万 m3/h、氮气3万 m3/h、氩气680 m3/h 。此套空分装置由开封空分集团设计并供货,中冶华天设计院负责总体工程设计,空压机由陕西鼓风集团公司提供,氧压机、氮压机分别由杭氧和阿特拉斯公司提供。
2万 m3/h等级空分装置空压机选用EIZ80-4(1+1+1+1)等温型离心压缩机,设计流量11.2万 m3/h、出口压力0.515 MPa、进口温度32 ℃、转速7664 r/min。
存在的问题及原因分析
徐州陕鼓东南一期2万m3/h空分装置于2011年8月初完成空分装置整体试车,从装置试运行至2012年,空分装置整体已安全、稳定运行12个月,各项产品指标虽已达到设计要求,但是存在空压机单位能耗较高的问题,空压机耗电量在10047~10301 kW·h,空分装置总耗电量在19242~19402 kW·h,空压机的耗电量约占空分装置总耗电量的53%。降低空压机的能耗对降低空分装置总体能耗有着重要的意义。
通过对运行数据分析及与外压缩空分的运行数据比较,发现装置空压机单位能耗较高是由上塔压力偏高(正常运行时上塔底部压力为41 kPa)造成的。因此,降低上塔操作压力是降低空压机能耗的重要因素。
采取的措施
1.在保证液氮纯度的条件下尽量开大液氮节流阀V2和液氮回流阀V11。
2.将氧气板式换热器出口压力由原来的25 kPa降至20 kPa,氮气板式换热器出口压力由15 kPa降至8 kPa;同时,通过全开产品出冷箱外送阀,减少由于阀门产生的阻力,以保证产品压缩机的进口压降不至过大。
3.将污氮板式换热器出口压力由14 kPa降至8.5 kPa,为保证再生气量能满足分子筛再生,将再生气阀门V1230全开。从运行数据看,降压前后的分子筛再生峰值均在125 ℃以上,证明这种方法安全、可行。
4.在2013年8月,为了进一步挖掘空分装置的节能潜力,对上述方法进行了优化。
(1)全开液氮回流阀,在保证液氮纯度<10×10-6的条件下,开大液氮节流阀。
(2)在保证产品压缩机进口压力的条件下,尽可能的降低氧气、氮气板式换热器出口压力;在满足氮压机进口压力>2 kPa的情况下,增大氮气去水冷塔的流量,这样既可降价水冷塔水温,又可以降低上塔压力。
(3)充分发挥冰机的制冷能力,降低分子筛进口温度,减轻分子筛吸附的负荷。在满足分子筛再生的条件(冷吹峰值 >125 ℃)下,略微减小再生气量,即降低污氮压力。
运行效果
1.在2012年8月采取前3项措施后,上塔操作压力由原来的41 kPa降到32 kPa,空压机排气压力465~467 kPa,制氧总耗由0.962 kW/m3降至0.951 kW/m3。
2.2013年8月进一步挖潜后,在空分满负荷运行状态下,制氧总耗由 0.951 kW/m3再降至0.939 kW/m3。由此看出,降低上塔操作压力是降低空分装置能耗的有效方法。再次降压后2万m3/h空分装置在满负荷运行时的参数为:空压机排气压力450~452 kPa,上塔压力28.0~28.5 kPa,制氧总耗在0.94 kW/m3左右。
3.对比2011、2012年的运行数据,2013年空分装置能耗得到了显著降低,日节电约400 kW·h,按每年装置正常运行8000 h计,则年节电约320万kW·h。