新能凤凰(滕州)能源有限公司以对置式四喷嘴水煤浆加压气化生产的水煤气为原料,经变换、低温甲醇洗工序后进入合成系统生产甲醇。单套系统甲醇产能36万t/a,双套系统甲醇产能72万t/a。
膜分离工艺流程
由甲醇分离器来的约4.8 MPa的弛放气首先进入水洗塔,用高压脱盐水洗涤除去气体中的甲醇,使气体中的甲醇含量<200×10-6,之后进入气液分离器除去夹带的液体,气液分离器出来的气体进入管式换热器,将原料气加热至50 ℃,使原料气的温度远离露点温度,以免冷凝物富集液化形成液膜而影响分离功能。加热后的气体经1根管道过滤器进入4个并联的膜分离器组(M5102 A/B/C/D)进行分离,在中空纤维芯侧得到压力为3.2 MPa、纯度为90%左右的富氢气,在壳程得到富含惰性气体的非渗透气(俗称“尾气”),尾气经减压至0.45 MPa后并入燃料气管网。压力为3.2 MPa、温度为40 ℃的富氢渗透气进入压缩机入口,采用自身“1-1”回路阀进行调节,当出口压力>合成系统压力时,富氢气并入合成系统。压缩机负荷共有0、50%、100% 3个档位,根据富氢气的流量进行选择。
膜分离装置运行中遇到的问题及改进
(1)氢回收装置刚开车时,由于燃料气管网未投运,氢回收装置产生的尾气暂时只能送入火炬管网。为此,在氢回收装置尾气与火炬放空管线之间增加了跨管并加阀门,以便尾气能安全送入火炬管网,同时保证将来尾气能送入燃料气管网。2011年底,燃料气管网投运后,尾气顺利并入了燃料气管网。
(2)原氢压机负荷开关设计存在缺陷,只有0、100% 2个负荷开关,不能满足单套合成装置运行时对氢压机负荷进行调整的需要,公司经研究后决定增加1个50%负荷的开关,以满足单套合成装置运行时对氢压机运行负荷进行调整,达到节能降耗的目的。
(3)原油泵电机为不防爆电机,不符合安全要求,于是大修期间将油泵电机更换为了防爆电机,确保了安全生产。
(4)原水冷器的换热面积小,加之在水冷器泄漏后进行了堵漏,造成水冷器的换热面积明显不足,导致氢压机水冷器后富氢气温度过高(60~70 ℃),氢压机打气量小,膜分离装置的各组分压差小,膜分离的推动力过小,渗透气中H2含量(渗透气成分为:CO2 5.59%,H2 80.06%,N2 8.63%,CO 3.88%,Ar 0.36%,CH4 1.48%)比设计值偏低。2014年5月底系统检修时,更换了1台大换热器,将换热面积由原来的8.6 m2增至了22.9 m2,折流板间距也由原来的150 mm增至了276 mm。改造后,氢压机水冷后富氢气温度降至了40 ℃,膜分离装置组分压差增大,渗透气中的H2含量增加明显(渗透气成分为:CO2 3.02%,H2 95.05%,N2 0.90%,CO 0.68%,Ar 0.10%,CH4 0.25%),气体成分达到并优于设计值,改造效果显著。
(5)原设计氢回收的富氢气只进入合成Ⅰ系统,造成合成Ⅰ系统与合成Ⅱ系统的循环气成分相差很大,影响甲醇的产量。为了改变这一状况,公司决定将氢回收装置生产的富氢气改去新鲜气总管,供合成Ⅰ系统和合成Ⅱ系统使用。2014年8月底改造完成后,9月初投入运行,目前日增甲醇近10 t,增产效果显著。
经济效益估算
氢回收装置2011年1月投运以来,运行稳定,工艺指标良好:膜分离器入口弛放气流量为9810 m3/h,渗透气流量为6165 m3/h,非渗透气流量为3645 m3/h;膜分离器入口弛放气中的H2含量为79.60%,经膜分离后,渗透气中的H2含量提高至95.03%。
估算标准:弛放气中的H2含量按60%计,H2回收率按80%计,年操作时间按8000 h计,吨甲醇耗H2按1400 m3计。2011年单系统开车,弛放气处理量按5000 m3/h计算,年回收H2量为1920万m3,增产甲醇13714 t;2012年8月初,2套系统运行,弛放气处理量按7000 m3/h计算,回收H2量为2688万m3,增产甲醇19200 t;2013年2套系统运行正常,弛放气处理量按10000 m3/h计算,年回收H2量为3840万m3,增产甲醇27428 t。可见,增设膜法氢回收装置后,2011—2013年总计增产甲醇6万余t,为公司创造了较大的经济效益。
(新能凤凰滕州能源有限公司 王磊 王辉)