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河南龙宇双螺杆式空气压缩机超温故障及处理

[日期:2011-12-14] 来源:  作者:邱 林 李孟安 [字体: ]

河南龙宇煤化工有限公司现有1台阿特拉斯生产的双螺杆无油润滑仪表空压机,型号为ZR250。在运行过程中,长时间发生超温故障,主要反映在以下两方面。

1.一级出口温度高。该空压机在运行过程中,一级出口温度高达213 ℃并报警(220 ℃自动停机),而且级间压力为0.33 MPa

2.油温高。该空压机在运行过程中,在冷却水压力和温度均符合要求的情况下,润滑油温度达到65 ℃,多次清理油冷却器,效果不太明显。

根据螺杆式压缩机的工作原理及流程,对以上故障进行原因分析。

ZR250型空压机采用的是水冷式,包括中间冷却器(后冷却器)和油冷却器,水温偏高就会造成冷却器换热效果不佳,导致空气温度和油温较高。

高温状态下的气体、油和冷却水进行热交换时,水温升高,将给水的结垢创造条件。同时如果冷却水内的杂质过滤不彻底,容易造成空压机后冷却器和油冷却器堵塞,冷却水流量不足,导致冷却器换热效果低,造成一级出口空气温度高和油温高。拆检并清理空气冷却器和油冷却器内的杂质和污垢,然后启动空压机,上述两个问题依然存在。

高压端转子涂层脱落,阴阳两极转子间间隙过大,导致高压转子做功效率低,低压端转子压缩的气体无法及时排出,并在一级出口处积聚,最终造成出口温度高。拆卸中间冷却器和高压端转子间的空气管道,发现转子上的涂层脱落严重,这是造成排气温度和油温高的主要原因。

通过以上原因分析,采取了积极的处理和预防措施。

1.排气温度高的处理措施

在中间冷却器与高压转子间的气体管道上连接一个DN10的阀门,将积聚在一级出口处无法及时排出的气体排除,以降低其排气温度。此法可以有效地将出口排气温度降低5~10 ℃,但只是临时紧急采取,不能有效、彻底解决问题。将涂层脱落严重的转子更换为新的高压转子后,彻底解决了一级出口温度高的问题,只有180 ℃左右,运行效果良好。

2.油温高的处理措施

对油冷却器进行技术改造,将仪表空压机板式换热器改为列管式换热器。利用空压机箱体的内部空间,制造一台长约640mm、换热面积与板式换热器面积相当的列管式换热器,并置于箱体内。依据板式换热器规格尺寸,制作一块钢板代替现有的油冷却器,钢板上设置冷却水进、出孔和润滑油进、出孔,孔内设有螺纹,与冷却器用管连接。此项改造有如下优点:便于清理,而且清理效果明显优于板式换热器;投资费用比更换新的板式换热器低,且采购周期短;板式换热器可维修反复使用,而板式换热器维修难度较大。

3.预防措施

1)提高循环水质量,使用清洁的冷却水(冷却水应接近中性,有机物质和悬浮机械杂质应<25 mg/L,冷却水温度应≤30 ℃,进水压力应≥0.2 MPa,<0.5 MPa)。根据运行情况及时清洗管子和壳程,清洁冷却器芯子翅片,使冷却器长期保持良好的换热效果,延长了冷却器的使用寿命。

2)加强冷凝水排污: 运行期间,若排污不畅,需及时维修或加强手动排冷凝液,防止冷凝液进入空压机机头或空气出口管道中;加装反吹气系统,在中间冷却器和高压转子间的管道上引入一股干燥氮气,停车后将约0.4 MPa氮气通入机体内,将残留在压缩机内部的冷凝水全部吹出,防止潮湿空气进入压缩机。

3)定期盘车和试车。

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