阅读内容

循环流化床锅炉分离器分离效率低的原因及改造

[日期:2012-04-13] 来源:  作者: [字体: ]

兖矿鲁南化肥厂8#锅炉为75 t/h中温中压循环流化床锅炉,锅炉布置2台分离器,运行过程中存在床料温度偏高(设计温度为850~900 ℃,实际温度940~980 ℃)和排烟温度偏高(设计温度为150 ℃,实际温度为160 ℃)的现象,分离器分离效率没有达到设计要求,致使8#锅炉带负荷低,维持在68 t/h左右。进行多次操作优化,仍未能解决带负荷低的问题。其原因分析如下。

1)旋风分离器的出力不足、效率低、回粒量不够。回粒量少,使床料温度降不下来,排烟温度偏高。另外,锅炉脱硫采用石灰石粉,由于床温偏高,超过石灰石与二氧化硫最佳反应范围,降低了脱硫效果。

2)在对分离器的分离效率方面进行分析、测试时发现,经过分离器的飞灰颗粒中大于0.1 mm的颗粒比例为8%,说明分离器的分离效果不好,对小粒径的颗粒捕捉能力差,导致回粒颗粒偏大、回粒量小、飞灰含碳量偏高,很大一部分细颗粒物料无法重复循环、燃烧。床料粒度大,流化风量相应加大,炉膛内的受热面、排渣系统的磨损也会加剧。飞灰颗粒偏大也加重了锅炉尾部受热面磨损。在停炉检修过程中发现锅炉的水冷壁磨损很严重。

3)通过观察分离器内部的磨损情况,75 t/h中温中压循环流化床锅炉的分离器蜗壳直径偏小,导致中心筒磨损严重。蜗壳直段长度不够,中心筒下沿距锥段距离短,直段与锥段结合处磨损严重,造成灰二次夹带增强,分离效率下降。

由以上分析并结合现场设备的检查结果及设备的实际运行情况,针对75 t/h中温中压循环流化床锅炉及目前燃用的混煤,对分离器中心筒进行改造。由于原东侧中心筒曾改造过,加长了东侧中心筒长度,取得了一定的效果。但因现在东、西侧中心筒长度不同,造成分离效果差别较大,西侧中心筒粒度大、可燃物较多,锅炉热效率降低,输灰阻力较大,输灰系统维护量加大。因此,此次改造时西侧中心筒直径保持不变,只长度加长400 mm

通过以上改造,大于0.1 mm的飞灰颗粒由改造前的8%降为1.6%,其直接好处是参与循环的物料量明显增加,且这部分物料的质量很好,改善了炉膛内床料的质量,从而增加炉膛的对流换热系数,减少炉膛及尾部受热面的磨损,减少了冷渣器的磨损。改造后减少了内循环灰,提高了分离器的分离效率,有效降低了受热面的磨损,锅炉达到了满负荷运行。分离效率提高,减少了烟气中的飞灰含量,降低了尾部受热面的磨损。随着循环倍率的提高,物料在炉内的停留时间加长,降低了飞灰含碳量,提高了锅炉的燃烧效率。分离效率提高后,返料量增加,床料粒度减小,床料的流化风量、流化效果趋于合理,炉膛床温有所降低,增大了石灰石的反应性能,脱硫效率得到提高,提高了锅炉运行的整体经济效益。降低了磨损,降低烟气含尘量、飞灰可燃物含量,降低了飞灰可燃物,减少了电除尘设备的故障率,减少了排入大气烟气的含尘量,解决了由于循环灰不足造成锅炉不能满负荷运行的问题。

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
  可以借鉴借鉴,谢谢了!!!   (阳光小子 ,01/04/2013 23:28:34 )
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询