河北迁安化肥股份有限公司现有1套氨合成装置,装置共用1套冷却分离系统、3台512循环机,2台合成塔为并联运行,同时副产蒸汽,合成压力为29 MPa左右,压力较高,水冷器进口温度为135~145 ℃,冬季为厂区供应热水时热量损失较大。针对这种情况,我公司对512循环机填料室及填料进行了如下改造。
1.改造填料室及填料压盖。原来的填料室及前后盖均为35#钢材料,由于不耐腐蚀,造成填料室两密封面及水孔被化学软水腐蚀,因此冷却水回水中串有气体,致使厂房内氨含量超标,故将填料室材料改为1Cr18Ni9Ti耐腐蚀材料。同时,在不减小冷却水流通面积的情况下,将原来的单个水孔改为圆槽形,将注油孔的位置移至填料室中间,因此加大了油孔与水槽间距,不仅增加了耐腐蚀性,而且冷却水及注油孔的端面密封面增大,可更好地防止冷却水中串气及油孔与水孔相通而造成填料润滑不良,为延长填料使用寿命、避免填料泄漏打下了基础。
2.填料采用质量比较好的产品。
3.增加填料室的数量。填料泄漏最明显的位置就是北缸的中体处,为此,在改造填料室的同时,将南北缸中体处的填料室由原来的4个改为5个。
通过以上改造,512循环机的填料泄漏现象消失,也无冷却水中串气及填料外漏现象,设备运行状况良好。512循环机填料室的改造,不仅为我公司高负荷生产创造了条件,而且节约了大量的人力、物力和财力,取得了明显的经济效益。