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甲醇装置闪蒸气回收

[日期:2015-03-11] 来源:氮肥信息  作者: [字体: ]

甲醇装置闪蒸气回收

新能凤凰(滕州)能源有限公司以对置式四喷嘴水煤浆加压气化生产的水煤气为原料,经变换、低温甲醇洗制得合格的净化气,送甲醇合成系统生产甲醇。甲醇合成为2套装置并联运行(单套系统年产能为36t),甲醇年产能72t。甲醇合成采用西南化工研究院开发的低压甲醇合成工艺,合成压力5.3 MPa、温度220260 ℃。出塔气经水冷器冷却后,在甲醇分离器中进行气液分离,粗甲醇进入甲醇膨胀槽,分离后的气体则经循环机加压后再进入合成系统。甲醇膨胀槽压力控制在0.4 MPa,通过降低压力,使溶解在粗甲醇中的气体闪蒸出来,闪蒸气送燃料气管网,粗甲醇送精馏工段。

1.原设计情况及改造目的

    传统的甲醇合成工艺着重开发新型甲醇合成催化剂和合成反应器,很少把着眼点放在其他环节的节能降耗上。甲醇项目的初始设计很少有针对闪蒸气采用回收工艺的,大多是直接放火炬燃烧。我公司原设计甲醇膨胀槽的闪蒸气送往燃料气管网,但由于投产时燃料气管网未投运,闪蒸气改送火炬放空气总管进行燃烧后放空,造成闪蒸气中的甲醇白白损失。闪蒸气中甲醇含量的高低与闪蒸压力的大小密切相关,压力越高,雾状甲醇和气态甲醇的含量越低。传统的机械式分离器包括超滤式分离器统称为惯性分离器,只能分离液态甲醇,不能分离雾状甲醇,更不能分离气态甲醇。要想彻底地分离雾状甲醇和气态甲醇,只能采用吸收法,最好的吸收剂是水,用水吸收雾状甲醇和气态甲醇,使其变成甲醇水溶液,从而回收甲醇。

2014年公司对部分已进行闪蒸气回收的厂家进行详细地考察,决定采用郑州大学绿色化工研究所的专利技术,先对1套甲醇合成系统闪蒸气中的甲醇进行回收。本次技改只是在原工艺闪蒸气管道后另加一吸收塔,投资少、见效快。 改造后需达到的主要技术指标:回收塔后闪蒸气中甲醇含量≤0.05%;回收甲醇的浓度≥60%;设备总阻力≤0.03MPa

   2. 闪蒸气回收工艺流程

    从甲醇膨胀槽出来的压力为0.4 MPa、温度为40 ℃的闪蒸气,由底部进入甲醇洗涤塔;压力为0.4 MPa、温度为20 ℃、流量为0.1 m3/h的脱盐水从塔顶加入,与脱盐水进行逆向接触,进行传质、传热,洗涤后的气体送往燃料气管网(作为燃料气送往硫回收工段)。从洗涤塔底出来的甲醇溶液经液位自调阀进入甲醇膨胀槽后管线,随粗甲醇进入甲醇精馏系统。

    3.闪蒸气回收项目运行情况

2014115本项目施工完成,随后进行气密试验和水冲洗、吹扫工作,气体置换合格后,回收塔底部建立液位,117投入运行。111117日,入口气体中的甲醇含量平均为6.77%,出口气体甲醇含量平均为0.05%,洗涤液浓度平均为21.29%、流量平均为200 kg/h;甲醇价格以2300/t、年运行时间以8000 h计,则年收益为78.35万元。

本次技改只是在原工艺闪蒸气管道后另加一单独小设备(闪蒸气回收塔),对原工艺无任何影响,运行成本也较低,投资约25万元,4个月就能收回投资,经济效益十分可观。

项目实施后,甲醇回收率较高,但洗涤液浓度较设计值偏低,缘于洗涤水加入量过大,今后可以适当减少洗涤水量,以观察运行效果。

以上是冬季的运行状况,甲醇合成水冷器的循环水温度较低,水冷器运行效果较好,而在夏季,粗甲醇的温度会比较高,温度越高,甲醇的饱和蒸气压越高,气相中的甲醇含量也会随之上升,所以在夏季投用闪蒸气回收塔所产生的效益会比冬季还要高一些。鉴于闪蒸气甲醇回收项目的运行及效益情况,公司计划2015年实施第2套合成装置闪蒸气甲醇回收项目。

                                                                             (新能凤凰王辉王磊  许士科)

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