国电赤峰化工有限公司“30·52”煤制尿素项目气化系统采用碎煤加压气化装置,粒径为5~50 mm的碎煤进入气化炉与气化剂反应生成粗煤气的同时,会产生一定含量的副产物——气氨,这些气氨在变换装置冷却降温后与变换气中的CO2在冷凝水中反应生成铵盐,造成变换及低温甲醇洗装置的设备、管线、机泵过滤网等堵塞,制约系统连续稳定运行。增设洗氨塔可洗涤变换气中的氨,减少结晶铵盐对设备、管线、机泵过滤网等的堵塞。
1. 改进前系统状况
第二变换炉出口气体中氨含量(600~900)×10-6,出变换冷却装置变换气中氨含量(100~200)×10-6。由于变换气中氨含量过高,首先在变换装置的冷却洗涤设备及管道中形成铵盐结晶,造成系统压差、管道阻力增大,部分仪表指示失常,影响系统的经济及安全运行,2012年系统停车检修时,发现管道内碳铵结晶很严重。其次过多的氨在后续工序低温甲醇洗装置被吸收,最终在萃取塔和共沸塔与其他不凝气一起被释放出来,在管道中冷却降温后形成结晶,造成萃取塔和共沸塔气相出口管线严重结晶堵塞,引起萃取塔和共沸塔严重超压,这时只能通过加入蒸汽来消除结晶物,以维持系统运行,但这造成过多的水进入甲醇系统,增加系统的能耗及不安全因素,废水产生量增加也加重了环保负担。
2. 改进方案
在变换装置终冷器和第二分离器之间增加洗氨塔,其工艺流程为:来自终冷器的2.7 MPa、40 ℃变换气进入洗氨塔底部,塔上部加入经洗氨水泵加压后送来的洗氨水(洗氨水采用酚回收送来的稀酚水,洗氨水经液位控制阀首先进入洗氨水缓冲槽,经洗氨水泵加压至4.0 MPa后送至洗氨塔上部),洗氨塔下部吸收了氨的煤气水经液位控制阀送入原煤气水管线,与终冷器及第一、第二分离器排出的煤气水一起送入煤气水分离装置。洗氨塔内装有6块塔板,变换气与洗氨水在塔板上充分接触,逆向进行气液交换,变换气中的氨被洗氨水充分吸收后送至第二分离器。
新增洗氨塔主要参数为:尺寸Ф2600 mm×8980 mm(不包括裙座高度);设计压力3.2 MPa,工作压力2.8 MPa;设计温度70 ℃,工作温度40 ℃;全容积48 m3;6块浮阀塔盘;材质 Q345R(板材)、Mn(锻件)。
3. 改进效果
在3台气化炉运行、变换气量(干基)在100000~135000 m3/h时,洗氨塔于
4. 改进后存在的缺陷
由于新增了洗氨塔,需要用洗氨水泵输送洗涤氨水作为吸收液,吸收后液体送酚回收装置进行处理,增加了酚回收装置的负担,而酚回收装置本来就属于生产的瓶颈单元;另外,由于需要用洗氨水泵输送洗涤氨水,这就对洗氨水泵的输送能力提出了新的要求,洗氨水泵在确保变换装置2台终冷器正常水量的同时,还要保证新增洗氨塔的洗涤液量,因此,要求洗氨水泵备品、备件充足且质量好。鉴于上述缺陷,此项改进还有待于进一步探讨或优化。
(国电赤峰化工 周德刚 张青林)