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小联轴节断裂引起冰机控制油压低联锁原因分析

[日期:2015-05-29] 来源:《氮肥信息》2015年第4期  作者: [字体: ]

中原大化公司30t/a合成氨装置采用UHDE-ICI-AMW低能耗工艺,其冰机采用两级氨冷的冷冻循环和2MCL528/1单缸两段离心式压缩机,由HG32/20背压式蒸汽透平驱动。冰机通过PG-PL调速器控制,由DCS控制室来的风压信号,通过调速器内的波纹管转化成相应的二次油压,二次油压直接控制错油门,来调整油动机开大或关小蒸汽调节阀,以及调节机组的转速,当负载变化时,调速器会自动把转速调节到设定转速,从而保证冰机制冷量的稳定。

油泵出口润滑油经过调压阀调压后为0.9 MPa,作为冰机控制油使用,控制油分3路供给3台机组,进入每台机组前设有1个截止阀和1个止逆阀,机组调速器附近控制油管在线设有1个蓄压器和压力报警开关及联锁开关,报警开关和联锁开关为二选二动作。过蓄压器后,控制油分3路:一路去错油门作动力油;一路去控制器;一路去速关阀作实验油。控制油过调速器后又分2路,一路去速关阀,一路(经调压后为二次油)去蒸汽调节阀。

此冰机采用的是橡胶皮袋式蓄压器,容量50 L,主要由罐体、橡胶皮袋、限止阀3部分组成;使用前需要对蓄压器预充压,一般为工作压力的60%80%。冰机控制油压力一般控制在0.9 MPa左右,其蓄压器的预冲压力为0.56 MPa。蓄压器的主要作用是防止控制油压瞬间扰动,当控制油压短时间内发生升高和降低时,蓄压器会吸收和释放部分控制油来保持控制油压的稳定,从而保持冰机转速的稳定。

    1.事故经过

    20141117,冰机转速突然降为零,同时出现控制油压力低报警、控制油副油泵启动信号和控制油低联锁信号,班组人员对合成单元进行紧急停车处理。停车后,对冰机、油泵及运行信号进行检查,均正常,后经仪表人员检查,确认为机组与调速器之间的小联轴节断裂。

机组小联轴器断裂时会出现转速突然消失,调速器失去转速回馈信号,二次油压快速上升,错油门在二次油的作用下向上顶死,油动机用油量突然增加,造成调节阀全开,致使透平耗汽量升高、机组流量快速增加和机组入口压力急剧下降,机组负荷瞬间达到最高。在此过程中,按说机组不会跳车,操作人员只需迅速到达现场,用现场手轮控制二次油压,防止机组出现超速跳车;同时控制室人员需迅速将冰机防喘振阀打开,防止冰机入口压力低联锁动作,待稳定住机组后再根据实际工况将转速调节到满足系统要求。而本次事故中,控制油压突然降低,出现控制油压力低报警后辅助油泵启动,几乎同时出现控制油压力低联锁,造成机组跳车。

    2.冰机跳车原因分析

    冰机跳车有3种可能:第一种可能,油泵故障或泵出口调节阀故障,但在对油泵和调节阀检查后,均未发现异常,另外对其他运行机组也进行了检查,没有发现对另外2台机组造成了影响,亦无报警信号,对油泵、电机进行检查也没有异常;第二种可能,仪表信号误动作,跳车时仪表信号报警及联锁信号同时显示控制油压低,并有对应的联锁动作,但经过多次检查,确认仪表信号正常;第三种可能,蓄压器失去抗扰动能力或抗扰动能力差。

分析后一致认为,跳车原因是油压低造成的,与仪表因素无关,即控制油压力低是因小联轴节断裂时油动机用油量迅速增加而造成。当小联轴节断裂时,油动机用油量突然增加,造成调节阀全开,控制油压急速下降,但蓄压器没有及时对油量进行补充,造成控制油压低报警和低联锁几乎同时出现,当辅助油泵启动时,也没有能及时对控制压油低进行补救。

2014年底对冰机进行大修时发现,冰机控制油蓄压器内的橡胶皮袋老化严重,并且预充压力全部泄漏,造成蓄压器失效,失去稳定控制油压力的作用,进而造成控制油压低联锁,引起机组跳车。

可见,随着机组运行时间的延长,可能会出现一些意想不到的原因造成机组跳车,机组检查和检修过程中,若能及时发现和更换蓄压器内老化的橡胶皮袋,完全可避免此类事故的发生。企业应对机组的检查、检修工作高度重视。

 

(中原大化  史战军  刘红安  许红震)

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