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变压吸附装置技改小结

[日期:2015-08-25] 来源:《氮肥信息》2015年第7期  作者: [字体: ]

河南能源集团依托豫北化工公司在安阳建设了20t/a乙二醇装置,201212月产出合格乙二醇。外围配套工程采用PSA工艺,为乙二醇主装置提供纯度98%以上的CO99.9%以上的H2,装置包括变压吸附脱CO2、变压吸附制CO2套)、变压吸附制H2。装置设计处理净化后水煤气量为100842 m3/h,生产纯度为98.5%以上CO产品气量为22000 m3/h,纯度为99.9%H2产品气量为42000 m3/h。因此,变压吸附系统运行状况的好坏直接影响着COH2的产量、质量。

1.改造前的状况

1)系统60%负荷(处理气量57000 m3/h,设计值100842 m3/h)条件下产品产量及质量如下:CO产品气量11000 m3/h(设计值22000 m3/h),PSA处理气中CO含量为28.22%(设计值26.85%);H2产品气量24000 m3/h(设计值42000 m3/h),PSA处理气中H2含量为54.81%(设计值55.81%);(CO+H2)收率82.6%(设计值90%)。可以看出,虽然PSA处理气中有效气体组分高于设计值,但收率达不到设计要求,有效气体组分损失在7%左右。

2PSA-CO2段吸附较多CO,造成该段逆放、抽真空解吸气中可燃气体成分偏高,而送三废炉气体主要由PSA-CO2解吸气和PSA-H2解吸气组成,日常分析显示,该组成气体可燃成分较设计值高出10%左右,主要超标物为CO(而控制解吸气中CO的主要手段为控制PSA-CO2尾气中CO2量,CO2量越高则解吸气中CO量越低,但从分析数据来看,目前PSA-CO2尾气中CO2量已远远高于设计值,但解吸气中CO仍未有明显降低),该气体送至三废炉造成炉膛超温。

2.技改的必要性分析

PSA一段解吸气中CO含量高会造成以下影响:① CO收率降低,CO产品气气量不足;②三废炉可燃成分高于设计值,使炉膛超温;③三废炉超温造成无法接收PSA一段解吸气,而这部分气体气量较大(满负荷状况下气量约为22000 m3/h,目前状况在10000 m3/h)且只能回收至三废炉,而三废炉放空阀为二位闸板阀,只能全开全关,无法控制接收量,三废炉无法接收PSA一段解吸气使PSA-CO2逆放、抽真空压力上升,吸附剂再生效果变差,最终使一段尾气中CO2升高超过安全值。

由于上述三废炉的问题,造成PSA-CO2段无法开启足够真空泵,且为减轻其负担,系统一直控制尽量低的冲洗气量,使吸附剂再生效果变差,PSA-CO2尾气中CO2含量超指标,并对系统产生如下影响:①CO产品气中CO2含量超指标(设计指标为0.35%,目前产品气中CO2含量维持在50×10-6);②PSA-H2PU-12吸附剂对CO2极为敏感,当吸附CO2后,吸附剂极难再生,会造成PU-12吸附剂永久失活。

3.技改方案

1PSA-CO2系统技改方案

PSA-CO2工序采用12塔工艺。每个吸附周期内任意时刻有6塔同时吸附,2塔同时抽真空,每个吸附塔在1个周期中需经历吸附(A)、3次均压降压(ED)、顺向放压(P)、逆向放压(BD)、抽空(V)、抽空加冲洗(V+C)、3次均压升压(ER)、(终)充压等步骤。本次技改首先将P步骤分为IDP,以实现管道泄压,ID时间和P时间可分别设定;另外,在抽空(V)步骤时加入“增强冲洗”时序,抽空全程可进行冲洗,增强冲洗步骤可设定时间, PSA-CO2正常程序和PSA-CO2增强冲洗程序可切换。技改的目的是改善吸附剂的再生状况,降低尾气中CO2指标。

2PSA-CO系统技改方案

PSA-CO装置由2套共24个吸附塔组成,任何时刻均有6台吸附塔处于吸附步骤,其余各塔处于吸附剂再生过程的不同阶段,24个塔交替工作,从而达到连续分离提纯CO的目的。改造前,1个周期中每个吸附塔均经历吸附(A)、2次均压降压(ED)、顺放(P)、置换冲洗(P+C)、逆向放压(BD)、抽空(V)、均压升压(ER2)、置换预吸附(PP)、均压升压(ER1)、终充压(FR)等工艺过程。改造后,将以前的2次均压改为3次均压,并在原均压管线上各套增加6台程控阀。技改的目的是使均压压力更平稳,抽真空时在一个较低的压力下进行,更有利于吸附剂的解吸,并减小顺放时的压力和减少顺放气体回气柜量,从而减少CO有效气体的损失。

4.改造后的运行情况

技改后,装置于2015425日投运,58日系统负荷达到80%,运行参数如下:水煤气流量6000067000 m3/h、压力0.850.90 MPaPSA-CO2吸附压力0.750.8 MPaPSA-CO吸附压力0.70.75 MPa ;进PSA系统原料气成分H2 53.7% CO 28.8%CO2 10.1%N2 6%CH4 1.0%O2 0.1%;一段尾气中的CO2含量≤0.25%CO产品气中的CO2含量≤200×10-6;(CO+H2)收率≥85%

从技改后的运行数据可以看出:①对PSA-CO2运行程序进行修改后,系统可操作弹性增强,保证了系统运行的安全性;②降低PSA-CO2解吸气中有效气体成分后,不仅三废炉安全运行,而且有利于一段再生,使尾气中CO2含量由改造前的0.4%降至0.25%左右,CO产品气中的CO2含量由600×10-6降至200×10-6以下;③PSA-CO3次均压后,减少了有效气体的损失,系统均压更趋稳定,(CO+H2)收率提高了2个百分点,产品气量增加500 m3/h,按照1000 m3产品气价格1500元计算,每年可增效500万元以上,经济效益显著。

                                                                              (豫北化工  赵金涛)

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