尿素产品质量提升技改总结
李剑眉
(云南云维集团远东化肥有限责任公司,云南 曲靖655338)
[摘 要]针对300 kt/a CO2汽提法尿素装置自试车以来出现的产品一级品率为0的状况,分析认为主要是缩二脲严重超标等因素所致,采取一系列技改及优化调整后,尿素产品质量大幅提高,生产成本大大降低,带来了较好的效益。
[关键词] 尿素产品一级品率;缩二脲;块尿;粉尘;水分;改进措施
[中图分类号] TQ 441.41 [文献标志码] B [文章编号]1004-9932(2015)05-0044-03
我公司C尿素系统采用CO2汽提法尿素生产工艺,设计产能为300 kt/a,由压缩工序、脱硫工序、脱氢工序、高压合成工序、低压分解工序、蒸发造粒工序、包装工序组成,装置于2010年5月8日投产。2010年公司制定尿素产品一级品率达到50%的要求,但5—7月尿素产品一级品率为0。
1 C尿素系统运行状况
2010年5月试车以来,我们对产品不合格的情况进行了调查统计。2010年5—7月C尿素系统产量、质量统计情况见表1。并对2010年5—7月影响C尿素系统产品一级品率的因素进行统计,见表2。
表1 C尿素系统产量、质量统计表
项 目 |
产量 /t |
粉尘量 /t |
块尿 /t |
次品 /t |
一级品率 /% |
5—6月 |
782.18 |
40.2 |
60.5 |
860.88 |
0 |
7月 |
412.3 |
25.3 |
89.5 |
425.56 |
0 |
合计 |
1 194.48 |
65.5 |
150 |
1 409.98 |
0 |
表2 影响C尿素系统产品一级率的因素
影响因素 |
次品产量 /t |
各影响因素占比 /% |
缩二脲 |
1 136.44 |
80.60 |
块尿 |
150.00 |
10.64 |
粉尘 |
65.30 |
4.63 |
水分 |
38.04 |
2.70 |
其他 |
20.00 |
1.42 |
合计 |
1 409.78 |
100 |
在尿素生产中,缩二脲的生成是不可避免的。由于生产过程中各个阶段操作规程、参数、工艺的不同,缩二脲的生成量也不尽相同。在高压合成系统,缩二脲的生成主要受温度和过剩氨的影响,其生成量一般为0.2%~0.3%;在中低压系统,由于氨分压降低,而温度较高,缩二脲生成量为0.1%~0.2%;在蒸发造粒系统,缩二脲的生成主要受加热温度和停留时间的影响,其生成量最多,达0.3%~0.6%。
CO2汽提法不同于水溶液全循环法和氨汽提法。水溶液全循环法和氨汽提法可以由低压段直接进料入蒸发系统,而CO2汽提法必须通过尿液槽由尿液泵将尿液送入蒸发系统,由此延长了尿液的停留时间,再加上用的是两段蒸发系统+塔式造粒工艺,就造成该工艺与其他两种工艺相比先天缩二脲含量偏高。
2 原因确认及改进措施
由表1、表2可知,影响C尿素系统产品一级品率的主要因素是缩二脲含量超标(所占频率高达80.60%)。针对缩二脲含量超标进行原因分析,有如下末端因素。
2.1 一蒸冷凝液排水阻力大
2010年6月试生产期间,一段蒸发岀液温度在118~125 ℃(正常指标126~130 ℃),导致蒸发系统尿液循环时间过长,缩二脲随停留时间延长而逐渐增加。现场排查发现,锅炉给水槽超压,安全阀经常启跳(启跳压力0.53 MPa),而一段蒸发冷凝液排至锅炉给水槽,一蒸加热器蒸汽压力是0.35~0.5 MPa,锅炉给水槽压力基本高于一蒸加热器蒸汽压力,导致一蒸加热器冷凝液不能正常排走,尿液在蒸发系统长时间循环。为此,我们做了如下改进。
(1)锅炉给水槽增加1根φ32 mm的放空管(至地沟),用阀门控制锅炉给水槽压力在0.3 MPa以下。
(2)通过锅炉给水出口调节阀,控制锅炉给水槽液位在80%。
(3)生产中,对一段蒸发冷凝液疏水器的操作方式进行调整,打开疏水器副线导淋,若排出的是冷凝液,则开大疏水器出口;若导淋排出的蒸汽多,则关小疏水器出口,以保证一蒸加热器的换热效率。
改进后,锅炉给水槽压力降到0.3 MPa,减小了一蒸冷凝液排水的阻力,一段蒸发温度由118~125 ℃提到正常指标126~130 ℃,且一段蒸发温度调控已可转投自控。
2.2 二蒸液位显示不准
试生产期间,二段蒸发分离器液位DCS显示为15%,二蒸下液温度在133 ℃,真空度在26 kPa,而现场液位显示为满液,且期间尿素产品缩二脲含量高。经统计,5—7月液位显示不准发生了4个班次,合计462.56 t产品。通过多次测试及与现场的对比,判断二段蒸发液位显示不准,导致尿液在二段蒸发系统的停留时间长,缩二脲增加严重。操作人员只能加强现场的检查并与控制手段相结合来调试。
(1)联系仪表人员检查二段蒸发液位计,拆开二段蒸发液位计墨盒,发现墨盒有结晶现象,仪表人员对墨盒进行清洗处理并恢复。
(2)仪表人员检查发现墨盒与液位计导压管有堵塞,导致液位计信号传送不到液位计交换器,仪表人员对墨盒及液位计导压管进行清洗处理并恢复。
(3)系统开车后,要求各班人员派专人监测二蒸现场液位,现场显示二蒸液位在15%,主控DCS显示在10%,操作规程要求二蒸液位控制在10%以下。生产中,若巡检发现二蒸液位和主控液位偏差在5%以上,及时联系仪表人员检查、调校处理,以保证二蒸液位显示准确。
2.3 化工投料负荷低
C尿素系统采用CO2汽提法尿素生产工艺,设计上要求投料最低负荷在70%,高压圈出料时间在135 min左右,尿液出高压圈缩二脲含量在0.3%。而在试生产期间,系统投料负荷为45%,高压圈出料时间在296 min,经检测尿液出高压圈缩二脲含量在0.7%~0.8%,即尿液在高压圈的停留时间增加约160 min,导致缩二脲含量增加0.4个百分点以上。
2010年8月,按照CO2汽提法尿素装置生产要求,系统开车投料负荷控制在70%,该负荷投料可能会出现超温、超压、合成塔窜气等情况,为避免异常情况发生,要求系统NH3/CO2控制在3.2~3.3 (体积比)、H2O/ CO2控制在0.46~0.81(体积比);控制高调水进口温度在135~155 ℃;高压、中压、低压汽包压力必须按要求分别控制在0.90~1.0 MPa、 0.85~0.90 MPa、0.53~0.55 MPa。严格按要求控制好上述参数后,70%负荷投料系统能稳定生产。改进前后物料停留时间、成品缩二脲含量统计见表3。
更多内容请见《中氮肥》2015年第5期