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河南晋开二分公司尿素技改显成效

[日期:2016-11-01] 来源:《氮肥信息》2016年第9期  作者: [字体: ]


河南晋开二分公司尿素车间紧盯节能降耗,持续优化工艺,挖掘管理内潜,积极开展设备小改小革,使吨尿素电耗、氨耗、蒸汽耗均有明显降低,节约了生产成本。

优化工艺降电耗。为弥补尿素车间往复式压缩机设计余量较大的缺陷,尿素车间逐步降低往复式缩机一入压力,关小一回一阀门,通过手动控制一入压力保证压缩机一回一阀基本实现全关,减少了压缩机回流造成的电机做无用功;同时,在保证总管压力一定的情况下逐机手动调整一入大阀开度,达到各机运行稳定、满足生产并节电。调整后各机电流降低,日节电约3.2kW·h,吨尿素电耗降低7 kW·h

调整操作降氨耗。车间改变了原有的操作习惯,将高压氨喷射器的压差由原来的1.35 MPa提高至1.55 MPa,逐渐关小HV202,以提高高压压力和减少高压洗涤器尾气至低压吸收塔的尾气量。调整后,高压圈髙洗器出气温度由162 ℃降到145 ℃左右;低压吸收塔出液温度由70 ℃左右降至50 ℃左右;氨水槽NH3含量降低约2.5%CO2含量降低约2%,减轻了水解解吸的负荷,减少了蒸汽用量,提高了氨的回收利用率,可节约蒸汽3 t/h左右。

备件费用省下来。车间加大对备品备件的管控力度,建立了氨泵、柱塞使用运行台账;积极开展修旧利废工作;严格设备润滑油管理管控,建立台账控制油量。

目前,车间正在积极策划压缩机一段气缸改造、低压蒸汽和高压调温水等低温余热回收利用发电的技术改造方案,预计改造后,可达到吨中颗粒尿素电耗140 kW·h以下、氨耗575 kg以下的指标。

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