尿素排气筒放空尾气氨含量超标的原因及治理
张 帅,霍 睿
(河南晋开化工投资控股集团有限责任公司,河南 开封 475000)
[摘 要] 针对尿素装置高负荷运行时排气筒放空尾气氨含量超标的问题,结合大颗粒尿素造粒系统与低压吸收系统、蒸发系统工况进行原因分析,采取降低常压吸收塔吸收液温度、改进排气筒、优化系统工艺指标等措施后,解决了尾气超标排放的问题,并达到了降本增效的目的。
[关键词] 大颗粒尿素造粒系统;排气筒; 尾气氨含量超标;原因分析;吸收液温度;尿液浓度;工艺优化;设备改造
[中图分类号] TQ 441.41 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2017)02-0032-03
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司有3套CO2汽提法尿素装置,在满负荷或者超负荷运行时,大颗粒尿素生产系统排气筒排出的尾气氨味大,不仅污染环境,而且造成系统氨耗偏高。针对这一情况,我们认真查找原因,通过对比工艺指标及分析数据,从工艺优化和设备改造着手,解决了这一问题,装置消耗明显降低。
1 问题简述
大颗粒尿素造粒系统设计生产能力为400 kt/a,产量55 t/h,系统满负荷运行时用氨量为31.5 t/h。大颗粒尿素造粒系统在90%负荷运行时,排气筒尾气排放量小,没有明显的氨味,吨尿素氨耗在578 kg,但一旦系统满负荷运行,尤其是用氨量达到35 t/h以上时,排气筒放空尾气拖尾较长,氨味大,在排气筒下风口100 m外都能闻到氨味,时有人员投诉,而且系统氨耗明显升高。
2 原因分析
2.1 吸收液温度高致尾气吸收效果差
氨水槽的工艺冷凝液由低压吸收塔给料泵加压后,经换热器冷却至45 ℃左右送至低压吸收塔吸收高洗器排放尾气中的NH3、CO2,吸收后温度约60 ℃的工艺冷凝液经过液位调节阀进入常压吸收塔,作为吸收液再次吸收来自水解系统和低压系统尾气中的NH3、CO2,然后进入排气筒底部,最后再回氨水槽。当系统处于高负荷运行时,低压吸收塔下液温度达到75~80 ℃,经过液位调节阀后,介质压力由0.4 MPa降至常压,如此高温的介质减压后会有NH3挥发出来,在工艺冷凝液进入常压吸收塔后,挥发出的NH3沿着常压吸收塔气相管线进入排气筒,造成排气筒尾气氨含量高;其次,经过几次取样分析对比,入常压吸收塔工艺冷凝液组分约为NH3 7.5%、CO2 5%,出常压吸收塔工艺冷凝液组分约为NH3 8%、CO2 6% ,组分含量变化不大,表明常压吸收塔吸收效果差,导致来自水解系统和低压系统尾气中的NH3、CO2通过常压吸收塔气相管进入排气筒,造成放空尾气氨含量超标;再者,出常压吸收塔的工艺冷凝液进入排气筒底部,由于烟囱效应,排气筒底部呈微负压,工艺冷凝液中的氨会再次挥发出来一部分,造成放空尾气氨含量高。
2.2 尿液浓度低致蒸发系统负荷重
原设计系统满负荷运行时闪蒸后进入尿液槽的尿液流量为68 m3/h,尿液浓度约为71.5%,但由于大颗粒尿素造粒工段有1个回收槽将回收到的浓度40%左右、流量15 m3/h的尿液返回尿液槽与闪蒸下液混合,这样混合后理论上尿液槽尿液浓度约为69.5%,与中颗粒尿素造粒系统相比尿液浓度偏低,且大颗粒尿素蒸发系统只有一段蒸发分离器,没有二段蒸发分离器,由于尿液浓度偏低,为保证产品水分不超标,操作工将一段蒸发分离器温度控制在132~133 ℃、真空度控制在-70 kPa,用一段蒸发喷射器尽力提高一段蒸发系统真空度,而舍弃了对闪蒸槽的工艺控制,闪蒸槽压力达10 kPa,闪蒸下液温度达99.8 ℃,本应在闪蒸槽分离的氨未得到完全挥发,导致进入尿液槽的闪蒸下液浓度达不到设计值71.5%(实际分析只有68.5%左右),游离氨含量高,进入尿液槽后,介质由正压变为常压,一部分游离氨又挥发出来,经尿液槽放空管进入排气筒;其次,尿液浓度偏低使得其在一段蒸发分离器分离出来的气体较多,而用于冷却气相的换热器只有一段蒸发冷却器和一段后冷却器(与中颗粒尿素蒸发系统相比,少了1台最终冷却器),造成冷凝效果差,冷却器热负荷重,不凝气增多,排入排气筒而形成大量尾气。
更多内容详见《中氮肥》2017年第2期