郭宁,王希奋,邓程桔
(伊犁新天煤化工有限责任公司,新疆 伊宁835000)
[摘 要] 伊犁新天煤化工有限责任公司有碎煤加压气化炉22台,原始开车以来一直运行稳定,但2018年大修后开车气化粗煤气夹带煤块较多,导致气化废锅集水槽出口管线、含尘煤气水系统余热回收器、低温甲醇洗系统甲醇/水/HCN分离塔再沸器频繁堵塞,以及极个别气化炉上部夹套磨穿漏水,给气化装置的安全、稳定运行造成很大影响。为此,新天煤化工通过考察、交流、查阅资料和分析,找到了引起堵塞问题的症结所在,通过控制原煤粒度和水分、改造气化炉波茨曼套筒、增加洗涤水用量、稳定气化炉负荷、定期清理相关设备和管线等措施,解决了系统堵塞问题,有效地保证了系统的安、稳、长、满、优运行。
[关键词] 碎煤加压气化工艺;气化废锅集水槽出口管线;煤气水余热回收器;甲醇/水/HCN分离塔再沸器;堵塞;原因分析;工艺调整;技术改造
[中图分类号] TQ546[文献标志码] B[文章编号] 1004-9932(2020)01-0004-04
1 概 述
伊犁新天煤化工有限责任公司(简称新天煤化工)有碎煤加压气化炉22台,分为3个框架:A框架对应煤气水分离A系列、B系列,B框架对应煤气水分离C系列、D系列,C框架对应煤气水分离E系列、F系列;A框架和B框架的1#~4#炉对应变换A系列,C框架和B框架的5#~8#炉对应变换B系列;A框架和C框架各有7台气化炉,B框架有8台气化炉,中间设有联通。
新天煤化工气化装置自原始开车以来,气化炉运行一直很稳定,但2018年大修后开车气化粗煤气夹带煤块较多,导致气化废锅集水槽出口管线、含尘煤气水系统余热回收器、低温甲醇洗系统甲醇/水/HCN分离塔再沸器频繁堵塞,以及极个别气化炉上部夹套磨穿漏水,给气化装置的安全、稳定运行造成很大影响。
2 碎煤加压气化工艺流程
备煤系统送出的原煤,经筛分后送入煤仓,由煤锁将煤加入气化炉并储存在波茨曼套筒内,随着煤在炉内的燃烧,料层依次按干燥层、干馏层、气化层、燃烧层、灰渣层分布,燃烧后形成的灰渣由灰锁排出炉外;通入炉内的气化剂与灰渣层的灰渣换热后,在燃烧层与煤发生反应,主要生成CO、CO2并为其他各层提供热量,气化层主要发生还原反应,也是粗煤气的主要来源,干馏层和干燥层主要是将煤中的H2O、焦油等吸附性气体析出,经干燥层换热后排出气化炉,同时粗煤气还带走了干燥层的煤粉;出气化炉的粗煤气进入洗涤冷却器,由来自低压废锅集水槽的含尘煤气水经循环洗涤泵喷淋洗涤,得到的液相送至煤气水分离装置,粗煤气则由低压废锅回收热量后经粗煤气分离器并入粗煤气总管。
3 堵塞问题及处理
3.1 低压废锅集水槽出口管线堵塞
3.1.1 气化粗煤气简易流程
气化炉产生的粗煤气进入洗涤冷却器,被循环洗涤泵送来的煤气水洗涤、除尘、降温后,粗煤气和煤气水分别进入废锅底部的集水槽,集水槽中的粗煤气进入废锅管程,被废锅壳程的低压锅炉给水冷却至181 ℃后进入粗煤气分离器,分离后的粗煤气进入粗煤气总管,送变换系统;集水槽底部的含尘煤气水,一部分由循环洗涤泵送洗涤冷却器(以200 m3/h的流量打循环),其余的经集水槽液位调节阀后送煤气水分离装置。
3.1.2 堵塞问题
气化B框架5#气化炉开车以来一直运行很稳定,氧负荷在5 300 m3/h左右,气化炉出口粗煤气温度维持在306 ℃,洗涤冷却器出口粗煤气温度在202 ℃,低压废锅集水槽液位46%,集水槽液位调节阀开度54.3%,洗涤冷却器直补的高压喷射煤气水阀没有开度。但运行一段时间后,操作人员发现5#气化炉集水槽液位逐渐上涨,逐渐开大集水槽液位调节阀,液位仍得不到有效控制,在集水槽液位调节阀开至100%的情况下集水槽液位仍涨至72%,相应地气化炉出口粗煤气温度涨至326 ℃,洗涤冷却器出口粗煤气温度涨至233 ℃。初步判断集水槽出口管线发生了堵塞。由于气化炉产生的高压含尘煤气水无法全部送至后续工序处理,集水槽液位不断上涨,严重影响气化炉的安全、稳定运行。
3.1.3 处理措施
① 将5#气化炉氧负荷减至1 000 m3/h;② 关闭煤气水外送阀,打开高压喷射煤气水阀,反冲集水槽出口管线;③ 打开高压喷射煤气水至循环洗涤泵出口管线阀门,改善洗涤水水质,降低洗涤冷却器出口粗煤气温度;④ 气化炉停车后发现集水槽出口滤板过滤孔变大,将煤块由初焦油分离器底部排出。
3.2 煤气水余热回收器堵塞
3.2.1 含尘煤气水处理流程
气化来的含尘煤气水温度199 ℃、压力3.8 MPa,进入余热回收器管程与壳程的低压锅炉给水换热后,壳程产生0.5 MPa的低压蒸汽,换热后的煤气水温度降至166 ℃,与变换系统来的156 ℃、3.7 MPa含焦油煤气水混合后进入煤气水换热器、含尘煤气水冷却器,分别用高压喷射煤气水和循环水冷却至136 ℃和70 ℃,再进入煤气水膨胀器;经煤气水膨胀器闪蒸脱气后,含尘煤气水温度降至70 ℃、压力降至120 kPa,之后进入初焦油分离器进行油水分离,分离出的油送往罐区,脱油后的煤气水送入煤气水大罐。
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