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鲁南化工污水处理系统污泥增加的原因分析及对策

[日期:2020-04-15] 来源:《中氮肥》2020年第2期  作者: [字体: ]

徐红秋,张元勇

(兖矿鲁南化工有限公司,山东 滕州277527

 

      [摘  要]兖矿鲁南化工有限公司污水处理系统(A/O工艺)投运以来一直运行稳定,之后随着鲁南化工多个新项目的投运,污水处理负荷逐年增加,加之煤气化废水悬浮物含量高等原因,造成污泥系统不堪重负,污泥量大幅增加,危及污水处理系统的稳定运行。针对污水处理系统污泥增加的原因展开分析与研究,从控制污水处理系统进水水质、优化设施运行、改善污泥性状、增设叠螺式污泥脱水机(增加排泥处理能力)等方面进行优化与改进,实现了污水处理系统的稳定、优质运行。

[关键词]煤化工装置;污水处理系统;污泥增加;原因分析;应对措施;效果评价

[中图分类号]X703.1   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202002-0009-04

 

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活性污泥(activesludge)是微生物群体及其所依附的有机物质和无机物质的总称,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用于处理废水。A/O生化处理工艺(简称A/O工艺)是由厌氧和好氧两部分反应组成的污水生物处理系统,污水进入厌氧池后,依次经历厌氧反硝化、好氧去有机物和硝化的阶段,其流程特点是前置反硝化,硝化后部分出水回流入反硝化池,以提供硝酸盐;A/O工艺特别适合煤气化、有机化工等废水的处理。

1  鲁南化工污水处理系统及污泥系统简况

1.1  污水处理系统工艺流程

兖矿鲁南化工有限公司(简称鲁南化工)是兖矿集团旗下一家高科技煤化工企业,企业以煤为原料,通过水煤浆加压气化工艺产出合成气,进而生产甲醇、醋酸、醋酸乙酯、丁醇、聚甲醛等有机化工产品。

鲁南化工现有污水与回用水处理系统建于20069月,20074 月调试运行;项目总投资11 700万元,设计污水处理能力为 26 000 m3/d,采用A/O工艺和双膜法废水处理工艺,其工艺流程见图1

污水处理系统主要对企业排放的生产、生活污水进行集中处理,生产废水主要包括煤气化废水、有机化工废水(包括甲醇、醋酸、丁醇、聚甲醛、醋酐、醋酸乙酯等装置产生的生产废水、冲洗水),设计出水水质达《污水综合排放标准》(GB 89781996)一级标准。

1.2  污水处理系统设计进出水水量及水质(表1

注:污水处理系统设计建设时造气装置(固定床气化装置)尚未停用,现造气装置已停用。

1.3  污泥处理系统的设计

污水处理系统设计正常进水悬浮物(SS)含量为3560 mg/L;其中,对造气装置、气化装置废水悬浮物含量的要求为50100 mg/L。污泥处理系统有关设计参数见表2

污泥处理系统主要设备:污泥浓缩机2台,规格φ8.0 m×5.0 m,功率2×1.5 kW;厢式压滤机2台,规格为Xm 300/1 500 mm,处理能力5 t/箱,功率2×4.0 kW;气动隔膜泵2台,型号ARO666320-EEB-C(英格索兰)

2  污水处理系统污泥增加原因及危害

2.1  污泥增加问题的出现

2007A/O系统投运以来,有机污染物负荷率一直保持在60%80%,系统运行稳定,出水水质满足并优于《污水综合排放标准》(GB 89781996),污泥性状良好,生化系统污泥浓度维持在6 000 mg/L左右。2017年以后,随着鲁南化工多个新项目投运,有机污染物负荷显著增加(达80%110%),加之其他诸多因素的影响,2017年以后A/O生化系统污泥浓度高达11 00013 000 mg/L,且通过显微镜检验(简称“镜检”)发现无机污泥占比较高,污泥活性明显降低,污泥脱水系统2台厢式压滤机连续运行,单台每次出泥45 t、每天出泥1520 t仍无法满足污水系统排泥所需,污水处理系统运行风险较大。

2.2  污泥增加的原因分析

对于污泥增加的原因,经认真排查与分析,鲁南化工排查梳理出以下方面的原因。

1)污水处理系统水力负荷、有机污染负荷增加。2017年以来,醋酸、醋酐装置提产,聚甲醛装置达产,多套装置负荷的提升使得废水量增加,CODNH3-N等有机污染负荷增加,污泥负荷增高,污泥增殖迅速,泥量增加。

2)煤气化废水悬浮物含量高。设计气化废水(进水)悬浮物含量≤100 mg/L,实际悬浮物含量平均在150 mg/L,最高达500 mg/L,主要原因是新建复合肥装置占地而停用原厂内预处理澄清池,气化废水输送流程改为直接送污水处理厂,废水中的煤灰未得到有效沉降,导致污水处理系统污泥中无机组分含量增高。

3)废水排放标准提升。《关于批准发布<山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准>4项标准修改单的通知》(鲁质监标发[201135号)中,排水悬浮物指标由70 mg/L降至30 mg/L,循环水排污原作为清净下水直接排放,因排放标准提升而不能直排,20162017年对全厂循环水排污水进行治理,将循环水排污至净化水厂三级沉淀池吸附沉淀后排放,此部分水量增加约400 t/h,相应增加絮凝剂投加5.6 t/d,致三沉池负荷增加,污泥量增加约5 t/d

2.3  污泥增加的危害

由于上述原因,污泥脱水系统不能满足系统污泥处理所需,生化池污泥浓度最高增至13 000 mg/L且无机污泥占比大,每天有大量污泥不能从系统中脱出,长此以往对生化处理系统危害极大。具体危害如下。

更多内容详见《中氮肥》2020年第2

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