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合成氨装置变换催化剂失活原因分析与解决方案

[日期:2020-04-15] 来源:《中氮肥》2020年第2期  作者: [字体: ]

曾艳

[液化空气(中国)研发有限公司,上海201108

 

       [摘  要]煤制合成氨工艺过程中,CO变换反应是其关键一环,而CO变换反应的关键又在于变换催化剂,一旦变换催化剂失活,将对系统生产产生严重影响。以某航天炉制气生产合成氨装置变换催化剂失活事故为例,通过ICP-MS分析、BET比表面积分析、XRD物相分析和碳含量分析断定变换催化剂失活的主要原因是As在催化剂床层富集而导致催化剂中毒和催化剂床层进水,由此提出在原料煤采购指标中增加重金属等元素的含量检测、在变换系统一级反应器(R01)前增设保护床、严控蒸汽品质、开停车过程中及时开启开工加热炉、控制好一级反应器(R01)升压速度等解决方案和预防措施,可为业内提供一些参考与借鉴。

[关键词]合成氨装置;CO变换系统;钴钼系催化剂;催化剂失活;取样分析;As含量;解决方案;预防措施

[中图分类号]TQ113.26+4.2   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202002-0034-03

 

0   

航天炉粉煤加压气化工艺广泛应用于煤制合成氨工业中,煤制合成氨工艺过程中,CO变换反应是其关键一环,而CO变换反应的关键又在于变换催化剂,一旦变换催化剂失活,将对系统生产产生严重影响。因此,生产中应从源头上控制可能导致催化剂失活的毒物,并严控工艺操作指标。以下以某航天炉制气生产合成氨装置变换催化剂失活事故为案例,探究变换催化剂失活的原因,并提出解决方案与预防措施。

1  变换系统概况

某航天炉制气生产合成氨(设计合成氨产能为37.5 t/h)的装置于20176月试开车,其CO变换系统采用四级变换工艺(设计H2产能为75 000 m3/h),采用某知名催化剂企业生产的新型变换催化剂ShiftMax®821S Extr 5.5。该催化剂以CoMo为活性金属,以Al2O3为载体,并进行了预硫化处理。变换催化剂的活性通常可根据催化剂床层温差来快速判断——催化剂活性越好,反应越强烈,放出的反应热越多,床层温差就越大1-220178月—20181月,生产运行中变换系统一级反应器(R01A)气体出口温度由349.4 ℃降至275.7 ℃(见表1),反应器进出口温差也从98.4 ℃降至13.7 ℃,从催化剂床层温差来判断,一级反应器(R01A)催化剂失活严重。

2  变换催化剂失活的可能原因

变换催化剂失活的可能原因大致可归纳为以下三类3

1)反硫化失活。对于经过预硫化的钴钼系催化剂,当气体中H2S含量低于平衡浓度时,其活性组分金属硫化物会发生反硫化反应,导致催化剂活性下降。

2)催化剂床层进水。当催化剂床层进水后,催化剂中的活性金属盐溶于水而流失,会造成催化剂活性下降,且水还会与催化剂载体发生化学反应导致催化剂孔结构破坏、比表面积减小等,从而导致催化剂失活。

3)重金属中毒等。当HgAsNi等元素含量较高时,会导致钴钼系催化剂中毒。有文献指出,当钴钼系催化剂中As的质量分数高于0.26%时,催化剂的活性会明显下降4

3  取样分析

针对该航天炉制气生产合成氨装置变换催化剂失活的问题,首先对原料气(粗合成气)中的H2S含量进行测定,结果表明,原料气中的H2S含量高于所需的平衡浓度;随后,对失活催化剂取样做进一步的分析。

在变换系统一级反应器(R01A)中取3个失活催化剂样品,分别为表层中心Center-0,距离表层100 mm中心处Center-100以及表层边缘180-1。对3个失活催化剂样品进行电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)分析、BET比表面积分析、X射线衍射分析(XRD)以及碳含量分析。

4  分析结果与讨论

更多内容详见《中氮肥》2020年第2

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