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合成气压缩机组汽轮机末级叶片断裂原因分析及应对

[日期:2020-06-15] 来源:《中氮肥》2020年第3期  作者: [字体: ]

郭涛

(河南晋开化工投资控股集团有限责任公司,河南 开封475000

  

      [摘  要]河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司2×600 kt/a合成氨装置有4台抽凝式汽轮机拖动的合成气压缩机,2018519日,正处于满负荷运行的1台合成气压缩机(7#机组)突然跳车,经检查发现,其汽轮机末级叶轮有1个叶片断裂,并且损伤了相连的多个叶片。结合生产实际及历史运行数据,分析与探究汽轮机末级叶片断裂的原因。7#机组汽轮机转子返回原厂家修复后,根据汽轮机末级叶片断裂原因的分析,对汽轮机的运行进行了多项优化,并制定了减少外界因素对汽轮机叶片造成影响的防范措施,以保证机组的长周期、稳定运行,从而助力整个合成氨装置的稳定运行。

[关键词]合成气压缩机组;汽轮机;末级叶片断裂;原因分析;运行优化;防范措施

[中图分类号]TK263.3   [文献标志码]B   [文章编号]  1004-9932202003-0060-03

 

河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司2×600 kt/a合成氨装置氨合成工段共有4台合成气压缩机,单台机组对应的生产能力为300 kt/a,机组由配套的汽轮机拖动。2013年系统开始试车,4台合成气压缩机相继投运;2018519日,其中1台合成气压缩机组(7#机组)汽轮机末级叶片突然断裂,合成氨装置被迫减负荷至75%7#机组汽轮机进入大修程序。

1  合成气压缩机组配套汽轮机简介

4台汽轮机均为锦西化工机械集团有限公司设计制造的抽凝式汽轮机,型号为5EH-7BD。汽轮机转子共由7级叶轮组成,第二级叶轮后设置有中抽系统,引出蒸汽至外管网。汽轮机正常运行时,主要监控轮室压力(一级后压力)、三级后压力这两个表征汽轮机运行状况优劣的重要指标。

汽轮机主要性能参数:额定进汽压力8.8 MPa、额定进汽温度520 ℃,额定进汽流量77 t/h、正常进汽流量72 t/h,额定转速11 870 r/min、正常转速11 650 r/min,正常功率10 361 kW;抽汽蒸汽压力3.8 MPa、抽汽蒸汽温度412 ℃,抽汽量040 t/h;汽轮机轴振动报警值31 μm,汽轮机轴振动联锁值50 μm

2  汽轮机叶片断裂过程

2018519日,正处于满负荷运行的7#机组突然跳车,ITCC系统显示跳车原因为汽轮机轴振动值高联锁。操作人员随即查询监控趋势,发现7#机组汽轮机的4个轴振动值在跳车瞬间同时涨至150 μm(满量程),后经仪表技术人员检查,确认仪表示数无误。

由于没有找到7#机组汽轮机轴振动值突然上涨的原因,值班人员决定尝试重启,但发现7#机组冲转后在低速状态下其汽轮机轴振动值依然较高,且汽缸内有异常摩擦声,随即停车。在确认过汽轮机所有阀门状态且制定好安全措施后,安排检修人员打开汽轮机排气侧观察孔检查,发现末级叶轮有1个叶片断裂,并且损伤了相连的多个叶片。

3  汽轮机末级叶片断裂的原因分析

3.1  汽轮机通流部分结垢致叶片所受应力增加

进入汽轮机的蒸汽中或多或少总会携带有一些杂质,如SiO2Na+以及其他一些金属离子,这些杂质在随蒸汽流动中粘附、沉积在叶片表面形成结垢,垢层使叶片表面粗糙、型线改变,并使蒸汽流道变窄,汽轮机出力也因进汽流量减小、效率降低而下降;同时,叶片结垢会使叶片的弯曲应力和离心应力增大,而且容易引起腐蚀致叶片寿命缩短。大量机组的运行经验表明,通流部分结垢不仅影响机组的经济性,而且危及运行的安全性和可靠性。提高蒸汽品质可使汽轮机有效运行时间延长,但汽轮机转子及通流部分结垢不可避免,通过对汽轮机轮室压力进行监控可以大致作出判断,当汽轮机轮室压力超出许可值时应及时进行清洗。

查阅7#机组运行记录发现,自开车以来,7#机组轮室压力和三级后压力逐年上涨,2018年已接近设计值的上限,这其实就是汽轮机通流部分结垢增多的表现。汽轮机检修时,揭缸查看发现转子和通流部分的静叶片上有大量的结垢。这些结垢使汽轮机通流部分面积减小,叶片的弯曲应力和离心应力增大,当超过叶片的许用应力后,叶片就可能受到损伤,当损伤累积到一定程度时,就可能造成叶片断裂。

3.2  中抽系统未投用致管线积液冲击叶片

合成气压缩机组汽轮机为抽凝式,可以根据蒸汽用户的需求采取不同的工况运行,抽汽调节量在040 t/h之间。4台合成气压缩机组汽轮机开车初期能满足合成氨装置的负荷需求,其产量和消耗(汽耗)基本上达到设计要求,全凝工况时汽轮机蒸汽耗量在44 t/h左右。汽轮机中抽系统曾尝试投用,但因9.8 MPa蒸汽管网压力波动较为频繁,3.8 MPa蒸汽管网压力不稳定,加上中抽系统仪表控制方面不够完善,造成机组多次跳车,当时为了保证生产系统的稳定运行,汽轮机中抽系统被迫退出运行,汽轮机转入全凝工况运行。在此后的生产中,由于对中抽系统的相关技术缺乏理论研究及实际经验,且基于生产系统运行以稳定为主的指导方针,汽轮机中抽系统一直没有投用。

现场中抽蒸汽从汽轮机底部引出,在汽轮机和外送切断阀之间有一段U形弯管,其底部设置有低点疏水,机组开停车时疏水阀打开一部分,以排除积液,正常生产时疏水阀处于关闭状态。由于汽轮机中抽系统未投用,蒸汽外送切断阀处于关闭状态,中抽蒸汽外送管线在正常生产时温度较低,在U形弯管底部可能会有冷凝液富集,如果机组遇到大幅减负荷,富集的冷凝液就可能汽化,汽化的饱和蒸汽携带液滴进入汽轮机内部,液滴遇到高速旋转的叶片就会形成液击,就可能对汽轮机叶片造成不可挽回的损伤。

另外,中抽系统未投用,汽轮机二级以后流通的蒸汽量相对较大,叶轮受到的应力相应增大,这在一定程度上也加速了末级叶片的损伤。

3.3  停机时汽缸内漏入蒸汽致叶片腐蚀

更多内容详见《中氮肥》2020年第3

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