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甲醇装置污水处理站优化改进小结

[日期:2020-10-15] 来源:《中氮肥》2020年第5期  作者: [字体: ]

陈俊武

(陕西神木化学工业有限公司,陕西 神木719319

 

       [摘  要]10多年来,国内煤制甲醇产业蓬勃发展,但随着环保标准的不断升级,煤制甲醇生产过程中的环保问题变得突出。某400 kt/a煤制甲醇装置建设于2004年,随着新环保设施的升级与新建使得其污水处理量明显增加,且污水处理站来水水质指标波动,造成其出水指标波动甚至严重超标。为此,在对影响污水处理站运行状况的因素进行详细分析的基础上,采取了增加凉水塔控制系统水温、加碱控制SBRpH、提高SBR池曝气量、降低有毒物质浓度、合理控制污泥浓度、工序时长调整等一系列优化改进措施,最终实现了污水处理站进水(主要为气化废水)指标基本稳定、SBR池出水指标全部合格的目标。

[关键词] 甲醇装置;污水处理站;气化废水;水质指标;SBR池;影响因素;优化改进

[中图分类号]X703   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202005-0050-04

 

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近年来随着国际石油价格的波动、甲醇汽油的推广使用以及甲醇制烯烃等关键技术的突破,国内外甲醇产业呈现蓬勃发展的态势。基于我国自身的资源禀赋,煤成为了我国甲醇生产最重要的原料。近10多年来,国内煤制甲醇装置大批上马,其带来的“三废”问题不容忽视,如今环保标准不断升级,煤制甲醇工艺又较复杂,各工段工艺不尽相同,其生产过程中产生的污染物均不同,环保问题尤为突出。

某企业400 kt/a甲醇装置采用分子筛净化及液体内压缩空分、德士古水煤浆加压气化、低温甲醇洗、绝热-管壳外冷复合式甲醇合成、四塔精馏、克劳斯硫回收等工艺技术,生产废水主要有煤气洗涤废水(气化废水)、变换冷凝液、甲醇精馏残液、低温甲醇洗废水、硫回收尾气急冷水、火炬密封水、分析化验废水及生活污水等。由于装置建设于2004年,当时国内化工行业正处于大发展初期,对环保要求不高,没有统一的标准,导致部分环保设施后续建设,后续建设的环保设施产生的废水需一并处理,废水量的明显增加给污水处理系统带来巨大的压力;后经调整改造,甲醇精馏残液、低温甲醇洗废水、硫回收尾气急冷水、火炬密封水由气化系统制浆工序消化后,剩余的少量废水混入煤气洗涤水(气化废水)外送污水处理站处理,但随着新建装置的增加,污水水量及污染物逐渐增加,导致污水处理站来水水质指标波动,进而造成污水处理站出水指标波动,甚至出现严重超标的现象。

1  污水处理系统简况

1.1  工艺流程简介

污水处理站来水(主要为气化废水),经调节池后加压进入混凝沉淀池与生活污水混合,再经旋流澄清器处理后自流进入中间水池Ⅰ,之后由中间水池Ⅰ提升泵送入SBR(序批式活性污泥法)反应池处理;处理后由滗水器将上层清液排出,出水达到国家二级排放标准,通过地下管网送入市政管道排放,反应池内剩余污泥则由污泥泵排至污泥池,经污泥浓缩罐浓缩后由带式压滤机压滤,滤饼外运。

污水处理站设计处理能力为120 m3/h,两座SBR反应池交替工作,一个工作周期为8 h,包括进水曝气120 min、好氧曝气110 min、厌氧搅拌100 min、静止沉淀60 min、排水90 min;采用非限制性曝气,每座SBR反应池内设置6台碟式射流曝气器和1台剩余污泥泵。

1.2  废水水质及排放标准

污水处理站设计处理能力120 m3/h2 880 m3/d),包括生产废水(主要是气化废水)88 m3/h、生活污水10 m3/h、生产水及雨水22 m3/h。设计污水处理站进水水质指标:温度40 ℃,压力0.50.6 MPapH 69,总溶解固体≤2 400 mg/LSS350 mg/LNH3-N250 mg/L,甲酸盐≤530 mg/L,氯化物≤286 mg/L,硫化物<1 mg/LCODCr500 mg/LBOD5200 mg/L[Ca2+]=220250 mg/L。设计SBR池混合进水水质:COD462 mg/LNH3-N208 mg/L,氰化物≤0.5 mg/L,硫化物≤1 mg/L

废水经污水处理站处理后,要求出水水质满足《污水综合排放标准》(GB 89781996)二级排放标准,即 pH 69NH3-N25 mg/LCOD150 mg/LBOD30 mg/LSS150 mg/L

1.3  主要设备及其参数

1)调节池:有效容积810 m3/h,为半地下式混凝土结构,污水停留时间为9.2 h

2SBR池:有效容积2 150 m3;采用型号为XDT-600型旋转式滗水器,滗水器排水量600 t/h;采用蝶式射流曝气器,每池设有6台曝气器;采用多级离心风机曝气,离心风机风压58.8 kPa、风量120 m3/min;循环泵采用200WL430-6-15立式离心泵,扬程6 m、流量430 m3/h,共12台。

2  优化前污水处理站运行状况

优化前污水处理站进水(主要为气化废水)及SBR池出水水质情况见表1。可以看出,气化废水NH3N含量远超设计值(设计NH3N250 mg/L),出水指标出现波动,甚至出现严重超标现象,污水处理站必须进行优化改进。

3  影响因素分析与优化改进

3.1  温度的影响

3.1.1  问题分析

不同温度下氨氧化菌的氨氧化速率不同,硝化反应适宜的温度为535 ℃,随着温度的升高,硝化反应速率增大,但温度达到30 ℃以上时,硝化反应速率的增幅就会下降,这是因为温度超过30 ℃时蛋白质变性降低了硝化菌的活性;而当温度低于5 ℃时,硝化菌的生命活动几乎停止[1]。气化废水温度较高,达70 ℃,与生活污水混合后温度仍高达50 ℃,硝化菌无法生长。

3.1.2  优化改进

1)增设冷却塔对气化废水进行冷却,冷却塔用方形无填料喷雾式,型号YJGWL-200P,冷却塔设计进水温度≤55 ℃、出水温度33 ℃,配套风机直径3 400 mm、风量178 600 m3/h

2SBR池曝气后池水温度较低,为保证SBR池内水温能够在30 ℃左右,以保持较高的硝化反应速率,控制SBR池进水温度在35 ℃左右,冬季时进水温度进一步提高,保证SBR池内水温不低于30 ℃。

3.2  碳氮比及甲醇投加方式的影响

3.2.1  问题分析

SBR池进水COD500 mg/LNH3-N 含量约310 mg/L,将COD看作全部可生化物质,CN=21,而原则上生化系统微生物生长适宜的营养成分比例为CNP=10051[2],可以看出,SBR池进水碳氮比严重失调,不利于微生物生长。为提高生化系统的碳氮比,进水时投加甲醇,但大量碳源进入SBR池中,曝气阶段时,因底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,而硝化菌为自氧菌,代谢能力差,氧被争夺,难以形成优势菌种,其硝化反应受到抑制;而反硝化菌为异养菌,不添加甲醇提高碳源,没有底物就无法生长,影响反硝化反应的进行。

3.2.2  优化改进

更多内容详见《中氮肥》2020年第5

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