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水解塔给料泵轴承油封的改进

[日期:2011-04-13] 来源:《中氮肥》2011年第2期  作者: [字体: ]

潘保辉,张  生,付玉军

(兖矿鲁南化肥厂,山东 滕州 277527)

 

[中图分类号] TH 311  [文献标识码] B  [文章编号] 1004-9932(2011)02-0057-01

 

O     

       兖矿鲁南化肥厂尿素Ⅲ装置是公司原料及动力调整的配套项目,于20076月建成投产,设计尿素产能为400 kt/a,配有解吸、水解系统,废水排放能达到国家排放标准。但自尿素Ⅲ装置试开车以来,由于水解塔给料泵频繁损坏,造成水解系统运行波动较大,严重时废水氨氮超标,迫使系统减量运行,同时也给净化水厂的稳定运行带来隐患。净化水厂生产的波动将影响全厂各系统的运行,因此解决水解塔给料泵损坏问题迫在眉睫。

 1  水解塔给料泵损坏原因分析

        水解塔给料泵属于多级离心泵,为双支结构,轴承箱位于泵的两端。电机端轴承箱内装有1副滑动轴承,泵端轴承箱内装有2套滚动轴承,采用浸油润滑。该泵型号为80Y50×5,扬程250 m,流量45 m3h,进口温度70140。主要问题是轴承箱漏油,经常烧轴承,造成机械密封、平衡盘和叶轮损坏,甚至断轴,严重影响系统的安全、稳定运行。

       分析其根源是轴承箱油封设计存在缺陷,主要是密封形式选用不合理和油封材料选用不当。油封采用的是黄铜制迷宫式密封,本身不耐磨,并且对轴的毁损较大,磨损后油封与轴间隙变大,很容易造成轴承箱进水和润滑油泄漏,使轴承润滑条件恶化,导致轴承寿命大大缩短。较好的时候1副轴承运行周期为36 h,最坏时4 h便要换1副轴承。

 2   油封的改进

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